⑴ 请问一下EDI产水电阻率偏低在呢么调节才能上升
加氢氧化钠,加大EDI电阻,一级泵循环频率不要在低压保护状态运行估计10到24小时
⑵ 最近我们电厂几十台EDI模块有一台产水电阻突然很低,其他都是好的。所有参数都正常,有人知道为什么吗
公司有一台超纯水设备,最近发现EDI模块电导率持续不断的往下降从6兆欧降到2兆欧,是很平缓的下。看补充
降,开机运行接近一个小时左右当电阻率达到一个峰值后约6兆欧开始平缓的往下降,一般降到2兆欧,没有稳定的趋势。这该怎么解决?补充一下,EDI是进口的sonwpure LLC 公司的XL-300-R,进浓水压力0.2MPA,进水压力零,出水流量500LPM,出浓水流量200LPM,出浓水,出水压力均为零。一级反渗透电导8.8左右,二级反渗透电导6.5左右,一二级反渗透的流量和电导都很稳定。有人说是计量泵加入的氢氧化钠影响了电阻率,到底是什么情况呢?请专业人士解答 展开
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EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压差增大、产水,浓水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染,下面小编来讲一下具体故障的分析检测方法。
产水电阻率低原因分析
1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。
产水电导率大于进水电导率原因
1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。
2、浓水室压力大于淡水室压力。
3、电流增加,产水水质反而下降原因
离子交换膜损,例如:热损坏;机械损坏。
EDI模块发生故障应及时分析及时检测,避免对EDI的系统造成损坏进而产生更大的损失
⑶ 电厂化水炉水ph偏低为什么锅炉补水是edi产水
首先,要查明偏低的原因,然后对症下药,才能真正解决。 一般炉水PH值偏低,原因主要有以下几点: 一是锅炉排污量过大,通过加大加药量,就能解决。二是给水水质劣化,给水中混入酸性水,此时要找出酸性水来源,及时处理。三是炉水中含有有机物,有机物分解可以产生有机酸,也会影响炉水PH值。
⑷ edi产水到水箱后ph值为什么会降低
楼主您好,建抄议您从以下几点加以考虑: 1、EDI给水泵与RO机组的产水流量连锁,当RO机组产水流量低于设定值后泵连锁关闭; 2、EDI给水泵与RO机组的产水压力(EDI进水压力)连锁,当压力低于设定值后泵连锁关闭;如果工艺设计无中间水箱,请楼主注意以下几点问题: 1、单级反渗透产水pH是否能满足EDI进水要求,可以在RO与EDI之间的管线上安装加药点及管道混合器调节pH; 2、如果反渗透产水流量不能满足EDI进水水量需求时,泵为防止空转停止,EDI系统在进水泵停机后同样会连锁停机,这样RO产水侧会存在背压的危险,楼主设计时要加以考虑; 3、省掉中间水箱后,工艺的连锁会更加的繁琐,一个点出现问题往往会造成整套系统的停机,运行管理的风险性会加倍。中间水箱设计的必要性: 1、中间水箱可以可以发挥有效的缓冲作用,可以液位连锁控制前段RO及后端EDI的自动连锁启停; 2、EDI启动时不合格的EDI产水可以回流至前端的中间水箱,有效地防止水源浪费,提高运行成本; 3、如中间水箱容积足够大,可以为检修或事故处理争取更多的时间,工艺稳定性会得到更有效的保障;以上意见仅供楼主参考,希望对你有所帮助。
⑸ EDI 产水流量变小了怎么办整套系统运行都没有做变动,突然就有个模块流量变小了。
你好,在外部设备不存在异常的情况下,只贺衫能是EDI设孝银备本身出现了问题。
1. EDI模块被颗粒物和其他杂质污堵--建议冲洗EDI设备本体的管道和EDI前的供水管道,反冲EDI模块淡水室;
2. EDI模块树脂破碎--打开EDI模块检查内部是否是烧毁,树脂是否存在异常。
3. EDI模块内部被烧毁和变形--如果EDI模块局部烧毁,可以进行维修,如果大部分被烧毁,只能更换了。
这些都是非常常规的操作,巧拍宴按道理人家给你安装的时候应该会给你们培训啊。之前伊乐科的模块安装时给培训了大半天呢。
⑹ EDI系统运行,受什么因素影响
1、工作电压、电流的影响。工作电流增大,产水水质不断变好。相反,会使系统发生堵塞,导致产水水质下降。
2、电导率的影响。在相同的操作电流下,随着原水电导率的增加,EDI对弱电解质的去除率减小,出水的电导率也增加。
3、浊度、污染指数的影响。过高的浊度、污染指数会使通道堵塞,造成系统压差上升,产水量下降。
⑺ 最近我们电厂几十台EDI模块有一台产水电阻突然很低,其他都是好的。所有参数都正常,有人知道为什么吗
EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压内差增大、产水,浓容水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染,下面小编来讲一下具体故障的分析检测方法。
产水电阻率低原因分析
1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。
产水电导率大于进水电导率原因
1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。
2、浓水室压力大于淡水室压力。
3、电流增加,产水水质反而下降原因
离子交换膜损,例如:热损坏;机械损坏。
EDI模块发生故障应及时分析及时检测,避免对EDI的系统造成损坏进而产生更大的损失。
⑻ EDI产水经过管路有很大下降
既然EDI出水稳来定没有问题,电阻率源下降毫无疑问是在出水后的管路或水箱中受到二次污染了。
有时候下降明显有时候不明显,是不是这10米左右的管路存在阀门不严,或者水箱氮封失效,超纯水接触到了空气?
检查一下是否管路存在死角?
核子级树脂在进水为4-5兆的情况下,很快就失效了,出水电阻率掉下来还不顺理成章。
建议仔细排查管路,有条件的话多设几个点分析,看问题出在哪一段。
另外:超纯水管道用PVDF是最合适的,SS316L和CPVC也有人用过。UPVC的话可能会有溶出物,因厂家质量而异,不好断言。
附:如果说水箱、阀门处都没有问题,水在管道即发生衰减,那么应该是UPVC管道的问题。EDI出水电阻率16兆,水的溶解性很强,建议检测一下衰减后的水质,尤其是铅离子。
EDI产水TOC达到40ppb不算什么问题(进水要求CO2<8ppm)。(一级电子超纯水的TOC要求是20ppb,二级要求是100ppb)。当然,如果在EDI后加上紫外去TOC那么混床的表现会更加稳定。
⑼ EDI超纯水设备模块出现故障的原因有哪些
1.EDI模块在长期在大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,专而造成EDI接近两极的属膜片发热变形,浓水压差增大,影响产水水质与水量;
2.EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用;
3.当EDI设备停机时,没有对EDI模块进行采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;
4.EDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用;
5.在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降;
6.电流电压超出额定值或人为误操作,系统维护管理不当,没有遵守EDI模块的使用条件;
7.EDI进水前无精密过滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。