『壹』 曝气生物滤池处理工业综合废水提标改造技术研究
针对曝气生物滤池工艺不具备脱氮除磷功能,特别是在处理工业综合废水时出水不能稳定达标排放的问题,提出了“化学除磷+气浮除油+水孙局解酸化+前置反硝化曝气生物滤池”的全流程处理工艺,并通过中试研究对处理流程以及各个处理单元运行参数进行了优化,在水解酸化2.0h,投加混凝剂硫化铁量为40.0mg/L,气浮溶气压力3.5kg/cm2,AO池125%回流比,水力停留时间为20.0min的条件下,其出水达到国家一级A排放标准的要求。并对升级改造的建设和运行费用进行了核算,为同类污水处理厂的升级改造工程提供理论依据和数据支持。
1前言
辽河流域的浑河中部城市群是辽宁乃至东北老工业区振兴的核心区域,随着工业化并模进程的高速发展,流域内工业园区正在蓬勃兴起,随之产生了大量工业综合废水。该类废水经园区内处理后,仍含有大量极难降解的有机污染物,水质可生化性极差,给所汇入的城镇污水处理厂带来较大的处理难度并造成干扰,直接导致出水不达标的问题[1~3]。与此同时,流域水环境质量改善的需求对污水处理厂出水提出了更加严格的要求,根据辽宁省环保局与辽宁省质量技术监督局联合颁布的《辽宁省污水综合排放标准》的要求,市级以上污水处理厂出水COD(chemicaloxygendemand)、NH3-N(氨氮)和TN(总氮)的浓度要达到国家一级A排放标准,故污水厂目前亟需结合现有处理工艺进行升级改造研究,实现工业综合废水的达标排放[4~8]。
曝气生物滤池工艺由于其占地面积小、处理效果好等特点,在辽河流域内的污水处理厂尚占有一定的比例,出水基本达到二级排放标准,但随着难降解工业综合废水的汇入,导致滤池板结堵塞、生物膜脱落等现象的产生。针对工业综合废水存在的问题和曝气生物滤池的特点,进行了水解酸化和气浮除油的预处理研究,以及化学除磷和前置反硝化深度脱氮研究,使其出水达到一级A排放标准,为该类污水厂的升级改造提供理论依据和数据支持[9~13]。
2试验装置与试验方法
2.1试验水质
该研究选取沈阳市铁西区某污水处理厂,该污水厂日处理水量40万t,其中60%以上的进水为工业综合废水。如表1所示,从污水处理厂的进水水质指标来看,其有机污染物和固体悬浮物(SS)浓度都比较高,经过水厂现有的两级曝气生物滤池工艺处理,出水基本上能够达到国家二级排放标准,但对比一级A标准,一方面需要进一步去除水中的COD、SS和NH3-N;另一方面还需要增加脱氮除磷的功能。
2.2试验装置
针对工业综合废水的特性以及污水处理厂现有工艺特点,设计了深度处理的全流程工艺,中试装置主要包括混凝池、气浮池、水解沉淀池和前置反硝化曝气生物滤池4个处理单元。
如图1所示,其中絮凝池柱高1.6m,直径0.6m,原水和混凝剂溶液均从距底部1.2m处注入,内设JJ-1大功率电动搅拌器,使原水和混凝剂充分混合,以去除原水中的SS和TP;溶药池采用相同设计参数,同样使用搅拌器使固体混凝剂充分溶解为液状,并由蠕动泵注入絮凝池;气浮池接触室高2.2m,直径0.12m,分离室高2.4m,直径0.32m,加入混凝剂的原水使用DP-130高压隔膜泵、与空气充分混合的回流液使用尼克尼20FPD04Z气液混合泵从接触室底部共同注入,经分离室将其中的泡沫残渣去除,并从顶部平台排出;水解沉淀池柱高4.5m,直径0.5m,盛装厌氧污泥,污水从底部注入,经污泥层去除部分SS和COD;前置反硝化曝气生物滤池使用柱高4.3m,直径0.5m的有机玻璃滤柱填装火山岩滤料,滤柱中的火山岩滤料粒径分别为6~8mm、4~6mm和3~5mm,其中承托层高0.3m,滤料高4.0m,水面超高1.0m,设计三级生物滤柱分别为反硝化DN池、氧化硝化CN池和硝化N池,即分别进行反硝化、氧化和硝化反应,对污水中的TN、COD和NH3-N进行生化去除,CN池和N池使用空压机进行曝气,三级滤柱均采用向上流方式,使用高压隔膜泵从底部注水。中试装置日处理水量2t。
2.3水质分析方法
TN的测试采用过硫酸钾氧化法,NH3-N的测试采用纳氏试剂比色法,硝酸盐氮的测试采用麝香草酚分光光度法,亚硝酸盐氮的测试采用N(-1-奈基)-乙二胺分光光度法,COD的测试采用重铬酸钾法,DO(溶解氧)的测试使用溶解氧快速测定仪[14]。
3试验结则蔽让果与分析
3.1运行参数优化
3.1.1水解酸化预处理
水解酸化单元的作用是在进一步去除水中COD和SS浓度的同时,提高水质的可生化性[15~17],其主要控制参数为HRT(水力停留时间)。现通过对进出水COD、SS浓度以及BOD/COD的检测与分析优化HRT。
如图2所示,当HRT在2.0h以下时,COD的去除率不足30.0%,由于时间较短,这部分去除的主要是水中悬浮状COD。而随着HRT的逐渐提高,水中难降解有机污染物在水解和发酵细菌的作用下,转化为单糖、氨基酸、脂肪酸等小分子、易降解的有机物[18~20],COD的去除率也不断升高,达到50%以上。随着出水COD浓度的不断下降,出水BOD的浓度也随之下降,但由于工业废水中的难降解有机物浓度所在比例较高,出水COD浓度下降的速率要高于出水BOD浓度下降的速率,出水BOD/COD的比值也随之升高。如图3所示,进水BOD/COD的值基本在0.3~0.4,当HRT大于2.0h时,出水BOD/COD的值升至0.4以上。而当HRT大于4.0h时,水中的难降解有机物已完成水解,出水COD的去除率变化不大,BOD/COD的值也开始回落。所以,当HRT介于2.0~4.0h时,出水BOD/COD的值保持在0.4以上,属于较易进行生化处理的范围,有助于后续生物滤池的进一步处理。考虑到在流量不变的条件下,构筑物的体积会随着HRT的升高而增大,故确定水解酸化的HRT为2.0h。
此外,水解池对原水中的SS也有较强的去除能力。由于工业综合废水中含有较多的粘渣和悬浮物,虽然通过混凝气浮工艺可以去除50.0%,但出水的SS浓度仍在60.0mg/L,如果这些SS直接进入滤池,将会增加滤池的反冲洗次数。经过水解池厌氧污泥层对水中颗粒物质和胶体物质的截留和吸附作用,出水的SS得到进一步的去除,其浓度基本保持在40.0mg/L以下,去除率在44.0%以上。由于水解池对SS的去除主要是通过截留和吸附作用,故过长的HRT对SS的去除并无明显的效果,所以对于占地面积有限的污水处理厂,水解池在升级改造过程中完全可以取代初沉池,起到初级去除原水中的SS和COD的作用。
3.1.2强化化学除磷
试验选用Al(2SO4)3、聚合氯化铝(PAC)、FeCl3和聚合硫酸铁(PFS)四种常用的混凝剂,通过对原水以及出水中TP浓度的考察,确定使用PFS为强化化学除磷试验的混凝剂,并对其投药量和搅拌时间两个参数进行优化[21~24]。
如图4所示,随着混凝剂PFS投加量的增加,水中TP的浓度不断减少。当投药量达到30.0mg/L时,水中TP的浓度已低于0.5mg/L,去除率达到75.0%以上。根据铁盐除磷的化学方程式可知,每去除1mg的P,需要1.8mg的Fe。原水中TP的浓度在1mg/L至4mg/L,若使出水TP浓度小于0.5mg/L,最多需要12.0mg/L的硫酸铁,以至少40.0%有效成分计算,需要30.0mg/L。考虑水解等因素,最终选定投药量为40.0mg/L,此时的出水TP浓度为0.3mg/L。可以保证出水水质符合一级A排放标准的要求。
确定PFS的投药量后,对搅拌时间进行了优化。在投药量40.0mg/L条件下,改变搅拌时间,测定出水TP浓度。搅拌时间及进出水TP浓度和去除率如图5所示,随着搅拌时间的增长,水中TP的浓度不断减少。时间从5.0min增加到15.0min,水中TP的去除率提高了5.1%,而从15.0min增加到30.0min,去除率仅提高了2.0%,故过长的搅拌时间对TP的去除并无显著的效果,反而会增加额外的能源消耗和构筑物的建筑体积。由于出水TP浓度均小于国家一级A标准要求的0.5mg/L,故从运行成本上考虑,确定最佳搅拌时间为15min。
3.1.3高效气浮除油
原水与混凝剂PFS混合后进入气浮池,目的是将水中造成滤池堵塞的油污以及混凝产生的泡沫残渣去除。气浮池采用加压溶气气浮方式,主要有溶气压力和回流比两个控制参数,通过对进出水含油量的检测分析,优化气浮单元的运行参数[25,26]。溶气压力对油类去除的影响如图6所示,出水含油量随溶气压力的变化趋势可分为三个阶段。
当压力小于2kg/cm2时,气浮形成的气泡粒径还较大,对水中絮状颗粒的去除能力有限。在压力增加到3.5kg/cm2的过程中,随着气泡粒径的减小,气浮的去除能力也有了显著的提高。但此后即便形成气泡的粒径不断减小,出水含油量却不再降低,这说明并非气泡粒径越小气浮效果越好,而是当气泡粒径和水中杂质粒径越接近时效果越好。一般的,气浮工艺的微气泡平均粒径在40.0μm左右,从试验中可以看出,当溶气压力为3.5kg/cm2时就可以取得较好的去除效果,此时出水含油量为2.73mg/L,去除率为84.6%,而过高的溶气压力只会增加动力的输出和电能的消耗。
回流比对含油量的去除影响如图7所示,气浮的去除效果受回流比的影响较大。当回流比低于30%时,由于形成的气泡较少,对水中油类的去除能力较差。当回流比增大到30.0%~50.0%时,气浮的去除效果达到最佳。而当回流比增大到50.0%以上时,去除率却出现下降,经分析认为这是由于水中空气比例过高,微气泡聚合成粒径较大的气泡,导致气浮效果变差。故确定气浮除油的回流比为50.0%,此时出水含油量为3.12mg/L,去除率为82.9%。
3.1.4A/O深度脱氮
脱氮单元采用前置反硝化曝气生物滤池。其控制参数主要有回流比、HRT和曝气量,通过对出水COD、TN、NH3-N和DO的检测,对各个参数进行优化。
回流比是前置反硝化脱氮工艺中最为重要的控制参数,它直接影响水中TN的去除效果。根据中试设计中的BOD负荷和硝化负荷计算以及COD负荷校核,在单池HRT为45.0min,气水比为5∶1的条件下,出水可稳定实现一级A达标排放,首先在50%~250%的范围内对参数回流比进行考察。如图8所示,当回流比从50%增加到150%时,出水TN的浓度在不断下降,TN的去除率也不断提高。这是由于在回流比较低时,水中作为电子受体的硝酸盐不足,影响了反硝化的速率,而随着回流比的升高,有足够的硝酸盐作为电子受体,并利用水中的有机物作为电子供体,在无需外加碳源的条件下,完成反硝化和深度脱氮的目的。但回流比从150%继续升高时,出水TN的浓度却不再继续降低,增加到200%时TN的去除率已呈下降趋势。一方面,随着硝酸盐浓度的不断升高,造成水中的碳源不足进而影响反硝化的进行;另一方面,随着回流比的增加,进入DN池的溶解氧也在增加,而溶解氧可作为电子受体,竞争性的阻碍硝酸盐的还原,同时还将抑制硝酸盐还原酶的形成。由于回流比和HRT越高所需反应池构筑物容积越大,从水厂实际升级改造工程考虑,对100%、125%、150%和175%四个回流比以及各个回流比下出水TN随HRT的变化进行进一步研究。
增加,出水TN的浓度也随之降低,微生物对基质的去除率也越高。但一般的,当HRT增加到20.0min以上时,出水TN浓度的下降趋势以及去除率的增加都变得平缓,而且所需的构筑物体积也在不断增加。为了确保出水TN浓度达到一级A排放标准要求15.0mg/L以下时,选择回流比为125%,HRT为20.0min的参数条件,此时出水TN浓度为12.74mg/L,去除率为67.0%。
溶解氧是维持好氧微生物生长代谢的重要因素,对于曝气生物滤池来说,水中溶解氧的供给,即空压机的曝气量也是主要的能源消耗所在,过低的曝气量将降低微生物的新陈代谢能力;而过高的曝气量一方面会造成经济的浪费,一方面又会导致微生物的活性过度增强,在营养供给不足的情况下,导致生物膜发生自身的氧化分解。试验通过对CN池进水COD浓度以及去除率的监测,对曝气量进行参数优化。如图10所示,随着曝气量的增加,出水COD的浓度随之不断下降,去除率也在不断提高。但在曝气量增加到0.8m3/h时,两项指标的变化都不大,这说明过多的曝气量和溶解氧对于COD的去除已无太大作用,只会增加动力费用。故确定CN池的曝气量为0.8m3/h,此时出水DO浓度在2.5mg/L左右,气水比为4∶1。CN池的出水已有较高的DO浓度,如图11所示,在进入N池后,在较低曝气量的条件下,对水中的NH3-N便有较高的去除率。同出水COD浓度的变化率相似,出水NH3-N浓度也随着曝气量提高而不断降低,为了达到一级A排放标准,确定N池的曝气量为0.6m3/h,此时出水DO浓度在3.0mg/L左右,气水比为3∶1。
3.2技术经济分析
该污水处理厂目前拥有日处理水量4×105t的两级曝气生物滤池一套,单池HRT为45.0min,两级滤池气水比分别为3∶1和4∶1。根据中试研究结果,如采用前置反硝化曝气生物滤池工艺,需要增加125%的回流液,但由于HRT减少至20.0min,根据计算同样可以利用现有两级滤池分别作为CN池和N池,并有少量的富余,只需增加一套前置DN池,以及回流管道,同时还需对水泵和曝气风机设备进行更换,如图12所示。如采用后置反硝化曝气生物滤池工艺,可将现有两级滤池分别作为CN池和N池,另外还需修建一套DN池,以及甲醇投加和储备间,同时要对曝气风机设备进行更换,如图13所示,虚线部分为新建构筑物。
根据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》以及辽宁省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额和近年来的同类工程预、决算资料分别对两种工艺流程升级改造的建设成本和运行费用进行估算,如表2所示。
经过经济费用估算,前置反硝化工艺较后置反硝化工艺,在投资总费用方面,由于构筑物建设和设备购置原因要高出1330.12万元;而在年运行费用方面,由于无需外加碳源则要低1915.01万元。即在升级改造完成后第2年,两工艺的建设和运行总费用将会基本持平,此后前置反硝化工艺较之后置反硝化工艺每年将节省大量的运行成本,故从长远考虑,推荐采用前置反硝化作为水厂的深度脱氮工艺。
通过工业综合废水深度处理全流程工艺的中试研究,结合该污水处理厂现有工艺情况,制定了升级改造的工艺路线,如图14所示。
4结语
1)由于工业综合废水具有高油高粘渣、可生化性差又极难降解的问题,在对其进行处理时需要增加必要的预处理工艺。通过中试研究表明,高效气浮除油工艺可以有效去除废水中的油污、粘渣等杂质;水解酸化工艺一方面能够有效提高水质的可生化性,同时还能有效去除水中的SS,具有良好的预处理效果。在气浮溶气压力3.5kg/cm2、回流比50%、水解酸化HRT2.0h条件下,能够去除原水中40%的有机污染物,并将原水的BOD/COD提高至0.4以上。
2)通过对比试验研究和技术经济分析,前置反硝化深度脱氮工艺对于以曝气生物滤池为主体的污水厂升级改造具有更广泛的应用前景,在节省大量运行成本的前提下,充分利用原水中的碳源,实现污水的深度脱氮。在回流比为125%,HRT为20.0min的条件下,出水TN和NH3-N浓度均稳定达到一级A排放标准。
3)通过中试研究,研发了针对工业综合废水的“化学除磷+气浮除油+水解酸化+前置反硝化曝气生物滤池”的深度处理全流程工艺。长期运行数据表明,该工艺对于难降解、波动幅度大的工业废水,具有较好的抗冲击能力和处理效果,出水能够稳定达到国家一级A排放标准。
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『贰』 上海操作性能好污水厂提标改造
污水提标改造成为当今污水处理行业的热门话题,不论是市政污水提标改造还是黑臭水体的治理,污水处理过程中对SS悬浮物、TP总磷、含油物质,上海操作性能好污水厂提标改造、重金属离子等污染物的去除非常关键,上海操作性能好污水厂提标改造。公司从技术创新、生产制造、工程设计、项目实施到管理运营一体化发展,服务领域涵盖市政污水,上海操作性能好污水厂提标改造、工业废水的处理以及河湖水体的治理,承接的磁絮凝沉淀工程遍布全国二十余个省市和地区。公司大力投入资金进行技术研发,支持技术创新,凭借多年工程经验已成为国内的磁絮凝技术服务商。污水处理系统提标改造。上海操作性能好污水厂提标改造
并能有效解决能有效掉渣、跑渣等问题,尤其适用于处理大流量废水的场合。可选的,所述分离腔与出水腔分别为水槽或水箱。与现有技术相比,使用本实用新型提供的一种超磁分离设备,结构紧凑,不仅可以有效改变废水的流通路径,提高磁盘利用率,并有效解决现有技术中存在的磁盘的利用率低、容易掉渣、跑渣等问题,而且处理水量大,处理效率高,可以满足不同废水处理量的需求。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本实用新型实施例1中提供的一种超磁分离设备的结构示意图。图2为本实用新型实施例1中提供的另一种超磁分离设备的结构示意图。图3为本实用新型实施例2中提供的一种超磁分离设备的结构示意图。图4为本实用新型实施例2中提供的另一种超磁分离设备的结构示意图。图5为本实用新型实施例3中提供的一种超磁分离设备的结构示意图。图6为本实用新型实施例4中提供的一种超磁分离设备的结构示意图。浙江本地污水厂提标改造设备生产污水厂提标改进已落实。
它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。技术特点⑴反应速率快,一般工业废水只需要半小时至数小时;⑵作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果;⑶工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。
所述两个连通口104分别设置于两个隔板106。为更方案更完善,本超磁分离设备还包括驱动部和传动部,传动部分别与驱动部及磁盘组101相连,用于传递动力,驱动部用于驱动磁盘组101转动,作为举例,如图4所示,在本实施例中,驱动部采用的是电机301(如减速电机301等),传动部常用的是转轴302(也可以采用拉杆等,这里不再举例说明),磁盘组101固定于转轴302(具体的安装方式参见相关),转轴302穿过所述连通口104,且转轴302的两端分别通过轴承固定于轴承座303,电机301的输出轴与转轴302的一端相连。实施例3本实施例3与上述实施例2的主要区别在于,本实施例所提供的超磁分离设备中,包括两个或两个以上的磁盘组101以及至少一个出水腔201,各磁盘组101与各出水腔201相间设置,且相邻的磁盘组101与出水腔201相互连通。磁盘组101是由若干磁盘100串联而成,如图5所示,各磁盘100相互平行,且相互间隔设定的距离,各磁盘100的中心处分别设置有过水孔,使得磁盘组101可以实现中间出水;作为举例,在本实施例中,出水腔201的数目比磁盘组101少一个;各磁盘组101分别设置于一个分离腔102中,所述分离腔102设置有一个或多个入水口103,入水口103分别对应磁盘组101的侧面。什么是污水厂提标改造?
生活用水、生产用水或可排放废水)的水质要求而对原料水(原水)的加工过程。⒈加工原水为生活或工业的用水时,称为给水处理;⒉加工废水时,则称废水处理。废水处理的目的是为废水的排放(排入水体或土地)或再次使用(见废水处置、废水再用)。在循环用水系统以及水的再生处理中,原水是废水,成品水是用水,加工过程兼具给水处理和废水处理的性质。水处理还包括对处理过程中所产生的废水和污泥的处理及终处置(见污泥处理和处置),有时还有废气的处理和排放问题。水的处理方法可以概括为三种方式:①常用的是通过去除原水中部分或全部杂质来获得所需要的水质;②通过在原水中添加新的成分来获得所需要的水质;③对原水的加工不涉及去除杂质或添加新成分的问题。水中杂质和处理方法水中杂质包括挟带的粗大物质、悬浮物、胶体和溶解物。粗大的物质如河中漂浮的水草、垃圾、大型水生物、废水中的砂砾以及大块污物等。给水工程中,粗大杂质由取水构筑物的设施去除,不列入水处理的范围。废水处理中,去除粗大的杂质一般属于水的预处理部分。悬浮物和胶体包括泥沙、藻类、细菌、以及水中原有的和在水处理过程中所产生的不溶解物质等。城镇污水厂提标改造工程即将加速推进。北京高质量污水厂提标改造
污水处理厂加速升级,提标改造要求释放。上海操作性能好污水厂提标改造
在水资源严重短缺的背景下,我国城市雨水回收利用技术迅速发展,目前,北京、深圳、沈阳、太原、大连等城市正在结合自身的具体情况,积极编制雨水回收利用规划或开展对雨水利用规划的研究。一种煤矿废水净化处理装置,包括有蓄水池,还包括有水泵、管道混合器、沉淀池、旋流过滤器、电渗析器、紫外线消毒器、清水池、污泥池;所述蓄水池通过水泵连接到管道混合器,所述管道混合器上设置有加药装置;所述管道混合器连接到沉淀池入水口,所述沉淀池底部设置排污口和刮泥机;所述污泥池设置有脱水机和干泥储存装置,所述脱水机通过回流泵连接到蓄水池;本实用新型结构简单巧妙,能节省大量废水处理成本,自动化程度高,具有较好的经济、社会效益。上海操作性能好污水厂提标改造
污水
『叁』 人工污水配置
1.1项目污水特殊性
该污水处理厂主要来源于普通生活污水、少量工业废水组成的综合废水,达标排放的污水经过超滤、RO处理后回用,产生5000m3/d的RO浓水。浓水COD约150mg/L,TN约为70mg/l,氨氮基本没有,TP约为6mg/L,电导率约为10000us/cm,属于高盐度有机废水。其特点是盐度高,微生物培养困难;TN高,基本上为硝态氮;COD低,可生化性较差;是一种高盐、高氮、低B/C、低C/N的有机废水,严重缺乏碳源。其处理主要目标是除去TN和COD,使其达到国家一级A排放标准要求。
1.2 LEVAPOR- MBBR工艺
LEVAPOR- MBBR工艺是20世纪90年代由德国提出的污水处理系统新工艺,2009年后传入我国,主要用于城镇污水处理厂提标、扩容改造;高浓度、难降解有机废水处理和污水系统深度处理等3大领域。其原理是通过向生物反应池投加一定量的悬浮载体,使活性污泥系统生物量大大提高,而悬浮载体同时还具有活性污泥的高传质混合特征(不同于常规的接触氧化填料),大大提高系统容积负荷率、同时载体上吸附大量硝化菌群,形成特有的硝化生物膜,解决冬季低温氨氮超标问题和活性污泥反应中硝化和脱磷的矛盾; LEVAPOR载体独有的溶解氧梯度,使其具有同步硝化反硝化和短程硝化反硝化能力,节省碳源,实现低碳氮比条件下生物脱氮。
其特点是聚氨酯载体内含有30%的粉末活性炭,使其比表面积高达20000m2/m3以上,因此其生物挂膜快,生物膜量高达120g/m3以上,载体投配量仅为15%。特别可贵的, LEVAPOR载体独特结构和活性炭成分,使其具有溶氧梯度特征,通过MBBR改造使好氧生物反应池轻松获得同步硝化反硝化和短程硝化反硝化能力,能在低碳氮比条件下实现部分生物脱氮,节省大量碳源和运行费用。
2.中试目标
本项目中试目标是:通过中试,明确LEVAPOR载体生物挂膜特征;通过中试,确定LEVAPOR载体在缺氧条件下,对反硝化脱氮和水解效率的影响;了解LEVAPOR-MBBR工艺的生物脱氮能力,特别是好氧池中载体的同步硝化反硝化和短程硝化反硝化能力,以找到在高盐、低碳源的原水条件下,能有效节省碳源的生物脱氮工艺,为本项目工程设计提供依据。
3. 试验方法
中试设备的设计基本按原有工艺停留时间设计,反应池设计为2个,内置搅拌泵和微孔曝气系统,可以进行缺氧反硝化和好氧生物氧化,一个为投加15% LEVAPOR生物膜载体(体积比), 一个为对照池,仅做活性污泥试验。
『肆』 污水处理厂提标工程中提标具体是什么意思
提高污水排放标准。常见于污水处理厂工程,对设施进行重新设计,提高污水处理能力,使出水达到国家及地方标准的要求。
污水处理厂提标改造主要是提高污水排放标准,对污水中的COD、氨氮、总氮、总磷等等的排放指标提高。要达到这些要求,就要对污水处理设施进行重新设计、尽量少改动,提高污水处理能力,使出水达到标准的要求。
(4)山西氨氮废水提标设备多少钱扩展阅读:
进水水质
污水处理厂进水水质主要与下列因素有关:
城市性质及经济水平 如处理规模部分中所述,由于城市所在地域及经济发展程度不同,污水的水质亦不相同。例如沿海发达城市和南方城市用水量较大,污水浓度较低;北方城市特别是西部地区用水量较少,相对浓度较高;工业比重大的城市,由于工业废水排入下水道的浓度较高,致使城市污水浓度较高等。
1、工业废水水质
原则上工业废水必须经过厂内处理后达到“污水排入城市下水道水质标准”后才可纳入城市管网,最终进入污水处理厂。但由于目前我国对点源污染的管理体制和手段尚未健全,工业废水不经处理后直接排入城市下水道的现象屡有发生;因此在确定污水处理厂提标改造进水水质时,必须充分考虑该因素的影响而留有余地。
2、其它污染源
除生活污水和工业废水污染源外,常常还有农牧业污染和城市垃圾卫生填理场内渗滤液的纳入等因素。因此在确定污水处理厂进厂水水质,应对上述水量及水质进行综合平衡计算。
3、排水体制
当排水体制采用全部或部分截流合流制时,应注意由于截流倍数、截流水量而造成的污水浓度的变化给进水水确定带的影响。
『伍』 日处理300吨的工业废水需要多少钱
工业废水来处理的基本原则
1、优先源选用无毒生产工艺代替或改革落后生产工艺,尽可能在生产过程中杜绝或减少有毒有害废水的产生。
2、在使用有毒原料以及产生有毒中间产物和产品过程中,应严格操作、监督,消除滴漏,减少流失,尽可能采用合理流程和设备。
3、含有剧毒物质废水,如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰废水应与其它废水分流,以便处理和回收有用物质。
4、流量较大而污染较轻的废水,应经适当处理循环使用,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和城市污水处理负荷。
5、类似城市污水的有机废水,如食品加工废水、制糖废水、造纸废水,可排入城市污水系统进行处理。
6、一些可以生物降解的有毒废水,如酚、氰废水,应先经处理后,按允许排放标准排入城市下水道,再进一步生化处理。
7、含有难以生物降解的有毒废水,应单独处理,不应排入城市下水道。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。
『陆』 印染废水总氮超标怎么处理
印染废水总氮超标如何处理
一、印染废水介绍以及总氮的来源
印染废水属于有机性废水,其所有的污染物和颜色大多数是天然的有机物质以及人工合成的有机物质组成,印染废水具有以下特征:(1)色度大,(2)水质水温以及pH变化大,(3)有机物含量比较高,而且含有比较强的毒性,(4)氨氮浓度高,主要是前面印花工艺中使用了尿素作为印花助剂,以及部分使用含氮染料,增加了印染废水的处理难度。
其中总氮主要来源于尿素和含氮的有机染料,染料结构中含有硝基和胺基的基团化物质,我国环保部于2012年10月份制定了《纺织染整工业水污染物排放标准》,于2013年1月1日起正式执行,对于总氮的排放标准是,总氮直接排放20(35)mg/L,总氮间接排放是30(50)mg/L。
图一 印染废水污染物的来源
二、印染废水现有的总氮去除办法和瓶颈
现有大多数印染废水是通过传统的硝化反硝化方式去除总氮,是利用异养微生物氧化作用将有机氮类物质转化为氨氮,氨氮再被自养硝化菌氧化为硝态氮,再通过反硝化细菌将硝态氮还原为气态氮气,从而达到脱氮的目的。
从反应方程式可以看出。反硝化细菌是利用有机物中的C作为电子供体,通过分解有机碳提供能量,再以硝酸根作为电子受体,将离子型氮源转化为气体的氮气,由此实现有机物的分解以及氮的去除。
通过以上分析可以看出,在印染废水总氮的转化过程中,首先通过氨化将有机氮转化为氨氮,再通过硝化作用变为硝态氮,最后通过反硝化作用变为氮气。然而在实际的处理过程中,废水的总氮往往超标,而氨氮却是达标的,这是什么原因导致的呢?
引起这一问题主要是卡在了反硝化脱氮环节,微生物通过厌氧反硝化的方式脱除硝态氮。但是由于实际现场的厌氧池中,微生物密度低,印染废水的毒性大,以及停留时间过短,导致脱氮负荷急剧降低,从而导致厌氧效率低下,总氮最终都转化为硝态氮,但是硝态氮难以转化为氮气。因此总氮超标。
三、高效反硝化脱氮设备去除印染废水总氮
从第二段描述可知,需要通过提高厌氧微生物反硝化的效率,才能够降低总氮,传统方式通过增加厌氧池的体积来改善,占地面积过大,而且效果极度不稳定,因此在总氮的提标上不可行。
根据硝态氮的特点,研发推出一款高效脱氮设备,这款设备能够提升反硝化细菌的密度,增加反硝化细菌降解硝态氮的能力,反应仅需要半小时,就能够彻底脱氮。其原理图如下所示:
其中,在脱氮环节有以下核心技术:
第一,专业定制的填料;以天然火山石经过表面处理为填料,填料的比表面积很大,使得单位面积上富集大量的反硝化细菌膜,提升反硝化细菌的密度。
第二,增加氮气释放技术;在内部结构增加氮气释放模块,脱氮效率高导致氮气大量在水体中积累,通过氮气释放技术将废水的氮气快速脱除,从而有利于微生物继续将硝态氮转化为氮气。
第三,精心培养的反硝化细菌;反硝化细菌经过筛选并经过各种条件的刺激,使得反硝化细菌能够适应印染废水高毒性,波动大的特点。
通过以上核心技术的加成,印染废水只需要在设备中停留15-30分钟,即可彻底脱氮,并且针对总氮浓度在500以下的废水,均能够去除。大大节省了设备的占地面积。
该技术具有以下特点:
脱氮效率高——正常运行脱氮负荷2kg N/m³·d,出水总氮稳定达标
占地面积小——10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积仅3㎡
易操作维护——全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低
污泥产量少——反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解
运行成本低——去除20 mg/L的总氮,吨水成本约0.7元
四、总结
本文主要讲述了印染废水总氮的组成,其中大多数印染废水氨氮都是达标的,但是硝态氮超标,然而传统的生化技术对于硝态氮的去除能力有限,导致废水中仍然残留100-200mg/L的硝态氮。高效脱氮设备,增加反硝化的能力,占地面积小,仅需要停留半个小时就可以彻底脱氮,目前在国内属于行业领先。