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污水处理厂出现漂浮物是怎么回事

发布时间:2024-10-22 15:13:41

⑴ 某污水厂运行管理中存在的问题及改进措施

1、概述

某污水处理厂于1992年10月正式投产,二级生化处理,传统活性污泥法工艺,鼓风曝气。在14年的运行过程中,该厂始终致力于加强工艺调控,确保出水达标排放,为水污染治理工作做出了应有的贡献。同时在运行中也发现了一系列问题,在实践过程中,通过技术人员的努力,进行了相应的改进,确保老厂能够发挥应有的作用。

2、存在问题及对策

2.1 格栅除污机存在的问题及解决措施格栅是预处理过程中一道关键工艺,它的作用是拦截去除大的固体物质,同时对后续工艺中的污水泵起保护作用,减少一沉池漂浮物,防止工艺管路堵塞。该厂原设计只有一道格栅,格栅间隙为25mm,属中粗格栅类型。存在4点不足:

(1)服务区排水设施为雨污合流系统,雨季栅渣量较多,再加上水量大,水中布条及软塑料制品等杂物被冲过栅条而进入后续构筑物,对水泵特别是潜水泵有较大影响。

(2)该厂无细格栅,一沉池中漂浮物形成的浮渣量很大,去除这些浮渣操作人员的劳动量很大,加上长时间的撇浮渣操作使大量污水又回到格栅井必须二次提升,增加了污水泵的能耗。

(3)只有一道格栅属设计缺陷,格栅出故障,必须停止进水。因此要求格栅除污泥性能可靠。该厂原格栅除污机为高链式格栅除污机,由于扒齿臂材质问题易变形,影响扒齿入槽准确度,除渣效果差,影响生产。

(4)该厂曾在沉砂池出口处安装一台栅距为6mm的细格栅,但由于场地限制,无法加装事故跨越装置,经常跑水,影响生产,被迫拆除。因此,无法增加细格栅。

为解决上述问题,该厂更新了原高链式格栅除污机,安装使用了清源环保机械厂生产的型号为XGS1702-4800、栅距为10mm的回转式格栅除污机,使去除栅渣量大增,给潜水泵的运转创造了良好的条件,确保了生产要求,解决了该厂无细格栅问题和一沉池漂浮物过多的问题。而且该机的电器控制系统较好,可以自动连续清污、定时间隙清污及手动清污多种运行模式,在不同的季节可以改变运转方式,起到节能的效果。

通过实际运行发现,新格栅除污机也有一定缺陷:(1)该机齿扒链为尼龙材质,由于是室外环境,冬夏温度变化大,加上日光照射,齿扒链易老化断裂。更换时十分麻烦。笔者认为,由于室外环境运行,无备用格栅,设备可靠性十分重要。因此,齿扒材料使用不锈钢更为可靠。(2)该机由于连续运转时间长,其作用是捞栅渣,而且重量变化大,齿扒链用力的变化大,两侧起固定作用的止回垫容易脱落,但该零件为非标产品,备件困难。(3)由于受场地限制及资金问题,栅渣自动传送及压榨运输设备没有配套,工人劳动强度大,且栅渣无法做到不落地。以上缺陷在老厂改造时,需加以解决。

2.2 脱水机存在问题及解决措施该厂原有脱水机两台,型号为DY2000型带式压滤机,设备为市环保机械厂第一代机型。在运行中表现出很多问题:(1)滤带冲洗装置达不到实际要求,滤带冲洗效果差。滤带清洗是带式压滤机最关键工序,效果不好,无法恢复滤带过水能力,脱水过程无法连续进行。(2)絮凝反应器设计需要改进,泥药混合液入口在反应器上方,内部采用阶梯下落式混合,反应剧烈,而絮凝剂PAM与污泥的调质反应迅速而且易碎,不可逆转,因此反应絮块易被摔碎,在重力脱水段絮块尺寸不够,易跑料。因此对絮凝剂分子量要求太高,而分子量高的PAM价格较贵,另一方面,因跑料造成泥饼产量低。(3)因当时滤网的织造的技术问题,该机滤带接口为金属螺旋销环接口,运转时造成刮泥板磨损严重,泥饼剥落不净,增加滤带清洗难度,而且使用寿命短。(4)原机设计真空辊孔径小,剪切脱水滤水速度慢,效果不好,易跑料,而且辊内滤液排除不净而沉积,使真空辊失去作用,影响泥饼产量。

为了解决运行中的实际问题,在新设备选型上注意了克服老设备的缺陷。更新后的脱水机为DYQ2000型脱水机,该机的特点为:(1)在滤带清洗方面,清洗水箱内喷头为新产品,自然形成的压力比老式喷头压力大,拆解方便。在设备安装时,增加了1台管道增压泵,型号为ISG50-200A,流量11.7m3/h,扬程为0.45MPa.冲洗用水由原来的6m3/h提高到9m3/h,冲洗压力由原机的0.4Mpa提高到0.7MPa,冲洗效果良好,泥饼产量明显提高。(2)压榨段中空辊由一个变两个,且第一个辊直径加大,由原来的ф40cm 提高到ф80cm,而且过水孔径加大,容易实现预压榨过程,使污泥絮体中大量表面游离水快速挤过滤带,而使压榨段的污泥含水率降低,减少挤压过程中的跑料,污泥泥饼产量明显提高。(3)絮凝反应器的结构更加合理,泥药混合液由反应器底部进入,内设絮凝搅拌装置,生成的絮体由反应器上口溢出进入重力脱水段,整个反应过程的剧烈度下降,絮体不易打碎,实际运行表明,絮体生成情况良好,与老脱水机相比,对絮凝剂PAM分子量的要求稍有下降。(4)该机的滤带为无接口型,使用寿命长。

经过一段时间的使用,该机基本上克服了老脱水机的不足之处,但仍存在一定问题:(1)进泥管设计直径较小,易发生堵塞。(2)附属设备溶解罐及储药罐管路极易堵塞,加药泵造型上药量偏小。以上问题要与厂家一起逐步改造完善。

2.3 设备节能措施

该厂1992年投入使用后,在实际运行过程中存在设备老化,能耗高的问题。在14年的运行管理中,该厂始终将节能降耗作为管理及设备改造的重要课题,污水泵及曝气系统节能改造是工作的重点。

2.3.1 污水泵存在问题及解决措施和效果该厂污水泵原设计为4台250WDL立式水泵,每台功率70kw,上水量为1290m3/h(实测),存在问题有:(1)该泵厂家已停止生产,无法备件。(2)水泵填料易磨损,漏水严重,污水四溅,泵房卫生备件差,更换盘根劳动强度大,更换频繁,维修量大。(3)能耗高,效率低。

为解决上述问题,该厂于1999年将4#污水泵更换为飞力泵CP3300LT620型,44kw潜水泵,实测上水量为1330m3/h,能够满足实际要求,运行效果良好。对水泵节能情况进行了实际测量,测得的平均结果为:飞力泵每天耗电760度/d,而老式泵为每天耗电1400度/d,每天可节电640度/d.按现阶段电费0.53元/度计算,一台泵每天可节电339.2元,一年可节约12.43万元,节能降耗效果明显,而且设备维护保养简单,故障率低,还可节约大量维修费用。目前该厂1#污水泵及2台回流泵的更新工作已经完成,运行效果都很好。

2.3.2 曝气系统节能问题及措施效果该厂曝气池原设计使用穿孔管曝气装置,由于使用时间长,锈蚀严重,存在堵塞严重,曝气效率低下的问题。而曝气池能耗占整个污水厂能耗的比例很大,是节能降耗的重点。该厂于2002年10月将二组曝气池中西边三个廊道的穿孔管改造为硅橡胶管式曝气管,并于2002年11月1日-30日进行对比实验,在实验条件相同的情况下,同样的鼓风机,同样的进风管,只是曝气器不同,东边是穿孔管,西边是改造后的曝气器,使用便携式溶解氧监测仪测量,西边的溶解氧平均高出东边溶解氧一倍,证明氧利用率比改造前高出一倍,效果良好。

该厂同时对鼓风机进行了实际效果测定,结果表明现在使用的鼓风机产生同样体积的空气耗电量高于现在环保设备市场上同类风机。在不久将要进行的老厂改造中,该厂将选用能耗较低的调频式磁悬浮离心风机,来达到节能效果。

2.4 泡沫问题该厂曝气池冬季时常出现大量泡沫,特别是冬季阴天气压低时更为突出。泡沫飘浮在池面上,溢满过道,有时被风一吹,到处飘飞,影响卫生,有时甚至无法取样化验,严重时带起活性污泥颗粒影响正常运行。

经过对泡沫问题进行专题研究,共找出产生泡沫问题的5个原因,并有针对性的采取措施,使冬季泡沫问题得到控制。(1)气温方面的原因。由于气温低,曝气池中产生的气泡不易破碎,容易堆积,这时应对工艺进行调整,适当降低溶解氧等,破坏泡沫堆积条件。(2)进水中表面活性剂物质含量高时,通过鼓风吹脱,易产生大量泡沫,再加上气温条件,极易出现泡沫堆积,因此应查明污染源,采取措施使进水中无发泡物质,泡沫会自然消失。(3)由于该厂东西两组曝气池中使用的曝气器不同,分属中气泡型和微气泡型,西边溶解氧长期比东边高,由于微孔曝气产生的气泡小,不易破碎,易堆积,因此该厂曝气池泡沫西侧比较严重。该厂采取措施将东边穿孔管彻底进行疏通,提高了穿孔管的供气效率,从而使东边曝气池与西侧曝气池的溶解氧趋近,再适当调控,泡沫得到控制。(4)在不久将要进行的老厂改造中,将改造东侧曝气池的曝气器,使东、西两组曝气池一样,都使用管式曝气器,便于溶解氧的调整,提高氧的利用率。(5)当曝气池MLSS过低时,比较容易产生泡沫,因此,在冬季严格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆积效果明显。

3、结语

以上是笔者对该厂运行管理中遇到的几个问题及解决措施进行了简单剖析,是技改工作的一点体会,不足之处希望大家指正。由于该厂大部分构筑物及设备都严重老化,进入更新改造期,今后将继续以节能降耗为前提,在技改和运行管理中,深挖节能潜力,坚决落实唐山市排水公司核定的经济运行指标,通过技改逐步解决实际运行中的问题和设计缺陷,使老厂焕发青春。

⑵ 市政污水处理厂的中水浊度高超标是什么原因

你好抄,本人是从事水处理袭行业的,也曾遇到类似的问题,下面就我的处理办法和你分享一下。
首先市政污水中含有大量城市生活污水加部分雨水,就其污染源就决定了2个基本的污染成分:生活水垃圾和路面泥沙。然而水中浊度的高低与水中不溶解物质成分有很大关系,我不知道你们处理的工艺及设备,但是一般情况下首先进入一级沉淀池就能够解决大量水中漂浮物和难溶解的物质,不谈COD及BOD在进入二沉池后水的浊度基本能够达标。可以试试看。

⑶ 污水处理沉淀池为什么有黄色的漂浮物请高人来指点一下

1、可能是排泥不及时,泥厌氧产气形成气浮效果,所以有漂浮物,试试排完泥再运行。2、有油进来就会有油水分离,可以尝试加个挡板把油隔开,排水。3、可能是絮凝剂加多了。

⑷ 污水处理厂好氧池上飘大面积黄色漂浮物是什么原因

最大可能就是抄活性污泥漏出或者池内污泥膨胀上升,做好好氧池出水堰的高度,污泥膨胀的原因可能是曝气量不足或者停留时间过长。用量筒取好氧池水沉淀,如果污泥不下沉则有可能污泥膨胀,但是SV30达到20%-30%左右就不是污泥膨胀。

⑸ 我公司污水处理好氧池全是褐色泡沫,二沉池污泥上浮,请各位帮我解决一下,非常感谢。

主要为格栅井、均化调节池、厌氧池、接触氧化池、二沉池和消毒池。项目共版设一粗一细两道权格栅,粗格栅主要拦截水中大的漂浮物,细格栅主要拦截水中较小的漂浮物;调节池主要把不同种类和不同浓度的废水集中到一个相应的水池中使之充分混合,使废水匀质、恒量,并减少对后续设备的冲击负荷,也可以把大颗粒的沉砂得到沉降。废水自提升泵由调节池进入厌氧池,在厌氧菌作用下,污水中的有机大分子分解成小分子,使可生化性加强,再进入接触氧化池,通过鼓风嚗气,在好氧状态下,通过微生物的作用,使废水中有机污染物得到分解和净化,然后经过二沉池净化处理,活性污泥沉淀后回流到接触氧化区,上清液经二沉池自流至消毒池,经投加二氧化氯接触溶解消毒,杀灭水中有害菌种后达标外排。技新沃华水处理有更专业的解答

⑹ 污水处理后沉淀池有漂浮物是什么原因造成的

污泥膨胀现象。
如果出现在二沉池,可能的原因是
1 进入二沉池时水中的溶解氧(回DO)不足。
2 二沉池停答留时间过长。

在改进工艺前可以采取的措施有:
1 投加消毒剂杀灭滋生的丝状菌。
2 投加絮凝剂,改进沉淀性能。

⑺ 城市污水处理厂曝气时间过长或不够出水会出现哪种情况采样的水呈现黄色,有絮状漂浮物不能沉淀是怎么回

曝气量不够水质会呈乳白色,显微镜下可以白色丝状菌;气量过大短时间内无明显症状,长时间会引起SS升高,且泥量明显增多。水样呈黄色请问进水水质如何? 可以试一下检测剩余污泥中微生物含量、活性、氨氮等数据

⑻ 污水处理,消毒池面上出现很多黄褐色漂浮物是什么原因造成的

污水处理消毒,其上面出现很多黄鹤漂浮物。是因为底面的消毒液跟底面的沉淀物发生了反应,所以会出现黄褐色的潆淳物

⑼ 污水处理厂配PAM溶液表面出现一层白色、红色漂浮物,会是什么原因

玻璃废水处理时,废水中主要含玻璃粉(二氧化硅),废水到处理站后,经投加碱调节PH,然后投加PAC进行混凝,再投加PAM进行絮凝沉淀,废水经沉淀池后,在进过滤池,现在在沉淀池出口处,有很多白色的粘性物(呈胶状),粘结成块状(能将其一块一块的撕下),粘附在过槽壁上和管道上。请教各位大虾,这种情况会是什么原因造成的呢?我个人初步判断,可能是PAM投加过量造成的。

⑽ 请问污水处理好氧后沉淀池有漂浮物是什么

污泥上浮或者污泥膨胀.
如果出水水质好,问题不大.

如果要分析,需要首先搞清楚膨胀类型,即是否属于丝状体细菌引起的膨胀.
然后再从底物浓度,DO,碱度,营养等方面去分析.

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