㈠ 炼铁厂除尘箱体顶上提升阀提不起来什么原因
提升阀常见的故障:
提升阀阀板动作不到位,反吹时,阀板与花板出风口有缝隙专,
提升阀动作属行程过大,导致阀板变形,
阀板锁紧螺母在阀板反复运动后,松动脱落,
阀板与花板间密封橡胶老化,脱落,阀板关闭不严,除尘器喷吹效果降低,
提升气缸设计选型偏小,除尘器工作负压较大时,提升能力不足。
㈡ 布袋式除尘器常见故障有哪些
布袋式除尘器几种常见问题的总结,原因分析及解决处理办法的详细分析。
1、 阻力增大超过正常值,清灰操作后仍不能降低阻力。
产生的原因:
(1)产生糊袋现象
(2)清灰装置出现故障,无清灰效果。
(3)清灰效果不佳。
(4)过滤速度太大
处理办法:
(1)处理糊袋滤袋,或预先在滤袋与粉尘接触表面喷涂或覆盖一层超薄PTFE微孔膜,或用专用处理粉剂喷涂滤袋表面,使之表面形成极薄的滤饼,使孔隙度比较均匀、细小;对滤布表面进行压光或烧结等特殊工艺处理,也可以达到同样的目的,也可用防油、防静电、防水滤布,采用保温措施以免结露而造成糊袋。
(2)检修清灰装置,处理故障。
(3)降低清灰周期,增加喷吹时间;增加喷吹压力。
(4)查找原因,进行处理,检查漏风,进行堵漏。
2、 其他都正常,但排放浓度超标。
产生的原因:
(1)除尘器滤袋破损。
(2)过滤速度太大,产生漏尘现象。
(3)喷吹时间太长或清灰频繁,造成初始粉尘层破坏。
(4)清灰力度太大,产生二次扬尘。
(5)一些气包的结构设计不合理,在脉冲阀安装中发生漏气现场。
处理办法:
(1)检修及更换滤袋。袋笼的外径与滤袋内径要保持一定间距,间距过大会增加滤袋的磨损,所以应减少间距。
(2)查找原因,进行处理,降低过滤风速。
(3)减少喷吹时间,增加清灰周期。
(4)降低清灰力度。
(5)进行合理改造 ,防止漏气。
(6)适当加大箱体和加高灰斗,保证灰斗的倾斜角不小于60度,对于烟气湿度较大、粉尘较黏的场所,在除尘器的灰斗处安装振动器,可防灰斗结灰,尤其适用于南方潮湿天气。
3、 烟气温度短时过高、过低或滤袋燃烧。
产生的原因:
(1)烟气温度高是因为锅炉实际蒸发量超过额定蒸发量或燃烧调整不正常或受热面积灰结渣。
(2)烟气温度低可能是因为锅炉尾部漏风,燃烧调整、受热面改造等多方面的原因,导致该炉排烟温度偏低。
(3)可能存在可燃烧的颗料物。
处理办法:
(1)采用离线保护系统,当烟气温度过高或锅炉尾部复燃时,喷雾降温系统启动,紧急喷水降温,以免烧坏滤袋,联系锅炉,进行燃烧调整。
(2)投入空气预热器旁路烟道;减少尾部吹灰次数量投用上排制粉系统,在低负荷情况下开启一次风机热风再循环门,提高冷风入口温度,正常运行时开启低烟温侧的送风机热风再循环,尽量提高低谷负荷等如果仍然低,则有待于在锅炉方面做进一步的改进。
4、花板积灰。
产生的原因:滤袋破损,滤袋连接短管与花板之间密封不好等原因,都会导致花板不同程度积灰。
处理办法:检修滤袋,加强滤袋连接管与花板之间的密封。
5、 经常发生破袋现场。
产生的原因:
(1) 滤袋间距太近,不但布袋间、布袋与壁板间会碰撞磨损,而且会影响箱体气流上升速度,导致滤袋 局部过滤负荷太高和清灰力度不足,清灰频繁。
(2) 对温度十分敏感,烟气温度超过允许限值,在短时间内就会造成滤料损坏,滤料强度失效滤料在高温下对氧敏感,烟气含氧超过临界值时,在一定时段内造成滤料热氧化分解损坏。
(3) 高喷吹气压将导致滤料局部严重损伤,大幅缩短滤料的使用寿命。
(4) 气流分布不匀。
处理办法:
(1)调整滤袋间距,据经验,滤袋边缘间距至少是滤袋本身的半径。
(2)采用耐高温、强度高的滤料。锅炉正常运行时烟气的含氧量一般都会低于滤料的临界值,所以,在设计时,清扫用气京戏以袋式除尘器后的烟气作为气源,避免吸入大量新鲜空气。
(3)喷吹气压应不大于0.20MPa且在保证清扫效果的前提下以低为宜。
(4)查找原因,进行改造处理。
㈢ 如何解决除尘设备故障
解决除尘设备故障应该成立专门的环保设备维护小组,可以从机修队伍中建立。
㈣ 除尘器的在线请回和离线清灰有什么区别
离线和在线的区别指提升阀使用和不使用这块,离线清灰使用提升阀,即提升阀先工作,将提升阀所管的那条滤袋与收尘器脱离,然后进行清灰。在线则相反,即提升阀不工作。
㈤ 系统负压升高,袋收尘器进出口压差大的原因是什么
造成袋除尘器压差大较为常见的原因有:提升阀和脉冲阀故障、提升阀盖板脱落或高压空气管道破裂。本文介绍较为少见的几个故障。
1电磁阀继电器电压不足
我公司二线煤磨磨尾袋除尘器型号LPM8C-950M,风机型号Y315L-4,额定功率185kW、额定电流334A。2011年投入使用初期,袋除尘器进出口压差大,其工作参数见表1。
煤磨产量低且经常饱磨,经现场检查,发现脉冲阀有半数不工作,造成清灰效果差,滤袋含尘量大,阻力大,通风效果差。机修检查脉冲阀膜片无破损。电气检查脉冲阀的电磁阀工作正常,PLC程序正常,每个继电器也都工作正常,电磁阀通电时用螺丝刀检测电磁阀内动铁芯有动作,最后发现从DC24V输入电磁阀的电压不够,只有20V,造成电磁阀铁芯的磁力不够,阀内动铁芯只是微动作,阀口并没打开,高压空气无法通过阀口对滤袋进行反吹。更换脉冲阀手/自动转换开关和继电器后,脉冲阀工作正常,袋除尘器清灰效果好。
2提升阀型号偏小
我公司3号水泥磨磨头袋除尘器型号FGX-5×2/96,风机型号:Y315-4,110kW,额定电流196A。2011年经常出现袋除尘器入口压力为0kPa,出口压力由-2.4kPa上升至-3.6kPa,袋除尘器风机电流下降35A,磨头冒灰严重,被迫止料。此时袋除尘器提升阀盖板全部盖住,储气罐压力为0.25MPa,约10~15min后待储气罐压力上升至0.4MPa时,提升阀才工作正常。经分析有3个原因:
1)气压不稳:2011年以前水泥磨总储气罐压力稳定为0.6MPa,不会出现此问题,但随着其他设备用气量变大时,总储气罐压力常常低于0.5MPa,袋除尘器储气罐压力也随之变低,无法将提升阀盖板托起。
2)设备故障:检查发现个别提升阀的提升杆密封圈破损,高压空气从破损处漏出,造成袋除尘器储气罐压力偏低。
3)提升阀型号偏小为Φ80mm×300mm,承受高压空气的截面积小,当储气罐压力低时,不足以将盖板提升。通过检修将提升阀型号换为Φ125mm×300mm,这样,即使高压空气压力波动,再未出现袋除尘器入口压力为0kPa和磨头冒灰的现象。
3袋除尘器漏风
2012年曾出现煤磨磨尾袋除尘器入口压力变小,出口压力变大,但除尘风机电流未下降反而略有上升的现象。经检查提升阀和脉冲阀工作正常,站在袋除尘器顶部明显感觉顶盖没盖好,漏风较大。脉冲阀工作时,有煤粉喷出。将盖子重新盖好后,入口压力恢复正常。
4储气罐积水
2010年包装车间曾出现袋除尘器提升阀和脉冲阀无法工作的现象,打开气管无高压空气,最后检查发现,包装车间总储气罐内积水严重,积水已超过气体输出管道(相当于起到密封作用),高压空气无法输入到袋除尘器。将储气罐积水排空后,袋除尘器工作正常。
5结束语
在巡检与操作中应尽早发现问题及时处理,袋除尘器进出口压差能直观判断除尘器工作是否正常。当出现故障时,不但要从机械上考虑,还要从电气与设备的选型上考虑。
㈥ 脉冲布袋除尘器出现故障后应如何解决
脉冲布袋除尘器出现故障后应如何解决?脉冲布袋除尘器主要用于车间内的除尘工作,日积月累的工作会对设备造成一定的影响,难免会出现一些故障问题,下面就为大家介绍下应如何解决。
一、脉冲布袋除尘器运行阻力大
原因可能是:
1.滤袋板结;
2.脉冲阀不工作或损坏;
3.压缩空气压力太低;
4.脉冲阀工作时提升阀关闭不严;
5.一个或多个提升阀处于关闭状态。
排除方法:
1.清洗滤袋,加强通风;
2.维护或更换脉冲阀;
3.检查气路及空气压缩机;
4.检查清灰控制器。
二、脉冲布袋除尘器运行阻力小
原因可能是:
1.烟气短路
2.滤袋破损;
排除方法:
1.检查管路并对损坏处进行补焊;
2.检查并更换滤袋;
三、脉冲布袋除尘器的脉冲阀不工作
原因可能是:
1.电源断电或清灰控制器失灵;
2.脉冲阀内有杂物,一直漏气;
3.脉冲阀线圈烧坏;
4.压缩空气压力太低。
排除方法:
1.恢复供电或修理清灰控制器;
2.仔细清理脉冲阀;
3.更换脉冲阀线圈;
4.检查气路系统及压缩机。
四、滤袋的清理和更换
此外还有脉冲布袋除尘器滤袋在使用过程中可能由于粉尘粘度较高造成滤布板结现象,从而导致除尘器阻力增大影响除尘效果,出现以上情况后需将滤袋从除尘器拆下来用清水对滤布表面进行冲洗,冲洗完成晾干后可以继续使用。