❶ 為什麼超純水設備EDI的電壓會不斷升高,有400伏,之前只有50V左右。到底離子交換樹脂出了什麼問題
首先要說明的是EDI系統隨著運行時間的延長,電壓是會逐步升高的。一般電壓超過600伏的時候,就應該停用檢修維護,因為模塊因高電壓而發熱,將樹脂燒壞。
引起電壓不斷升高的原因一般為以下幾種:
1)如果一開始投用,短時間內就出現電壓快速升高的現象,那麼你首先得去檢查樹脂的裝填量是否到位,如果裝填量不夠,那麼就會出現空穴,會出現電壓不斷升高,而電流卻沒有的現象;
2)如果是長時間使用後出現電壓不斷升高,原因一般是因為電離水對樹脂的再生速度與樹脂交換離子釋放的速度不能同步,可以理解為水電離生成的H+與OH-沒來得及再生失效態的樹脂引起的。這也是EDI系統運行到電壓接近600伏就需要停機維護的原因所在。這種電壓不斷提高的情況是正常的
3)國產EDI和進口EDI系統的區別就是國產設備的運行時間較短,出水指標偏低而且不夠穩定。維護周期比進口設備要提前。不過對於用戶而言,如果你的生產用水對電阻率要求不是很高的話,目前的國產EDI的性價比還是不錯的,可以選擇國產EDI系統。
4)EDI設備的心臟主要是膜片和裡面填裝的樹脂,兩者相輔相成,缺一不可。在此衷心祝福國內水處理市場服務商能多花精力在提高自身產品設備的品質,少去搞低價競爭。當然市場終端用戶也要配合給力,否則高端產業鏈都被國外企業壟斷,還談什麼振興中華啊!呵呵。
希望以上回答能幫上你忙。蔣
❷ 鈉離子交換器常見故障
一、控制器工位與平面閥工位不一致。
根據「松床」排廢量最小,「再生」流量計浮球上升,「清洗」排廢量最大,「運行」 排廢量最小判斷。
例一:當確定控制器工位與平面閥工位不一致時,先按「確定」鍵,將各工位時間改為「一分鍾」,觀察平面閥排廢管排水大小,當觀察到排廢水最大時,按「選位」鍵直到控制器出現「R或(E)後面是單數」時,再按「Λ」,將數值改為「3」(即將控制器調到清洗工
位)再按「確定」鍵。然後再觀察其它工位現象是否一至,如果一至則平面閥與控制器工位一致,調節各工位時間為正常工作時間即可正常工作。否則從新觀察。
二、 鈉離子交換器出水量減少
A、進水壓力不夠(採取措施加大進水壓力)
B、上下水帽或尼龍網臟、堵(清洗樹脂或清洗水帽、尼龍網)
三、 鈉離子交換器氯根超標
A、清洗時間不夠(延長清洗時間)
B、再生電動球閥壞(更換或維修電動球閥)
C、平面閥密封圈磨損(更換密封圈)
四、 再生工位時鹽液流量計浮球不上升,不穩或升不到要求高度
A、工位不正確(將控制器工位與平面閥工位調整一致)
B、再生電動球閥壞(更換或維修電動球閥)
C、鹽液太臟(清洗鹽罐,擰開鹽罐底部排污閥放水沖洗)
D、流量計堵塞(清洗疏通流量計)
E、鹽閥工位沒有對准標記(把鹽閥工位對准標記)
五、鈉離子交換器電磁閥開啟不靈活
A、電磁閥內先導孔堵塞(疏通先導孔)
B、膜片損壞(更換膜片)
C、線圈燒壞或老化(更換電磁閥線圈)
六、 鈉離子交換器電機報警(過載燈亮,蜂鳴器發出警報聲)
A、霍爾元件損壞(更換或維修)
B、電機壞(更換或維修)
C、平面閥螺栓太緊(松動平面閥螺栓,以能轉動為准)
D、齒輪上磁鐵脫落(重新粘磁鐵,但要注意磁鐵方向)
七、出水硬度超標
A、原水硬度增高(縮短運行時間)
B、再生液濃度不夠(檢查鹽閥工位是否對准標記,補充鹽或調節兩流量計比例。稀釋水高度與鹽液高度比為2:1)
C、再生工位時流量計浮球不上升或達不到要求高度(參照第四條處理)
D、樹脂污染(清洗樹脂,嚴重時體外清洗)
八、鈉離子交換器手動操作
第一步:將再生電動球閥兩邊直接連接。(即稀釋水不通過再生電動球閥,直接進鹽罐)
第二步:將進水電磁閥旁通打開(或將進水電磁閥膜片取出)
第三步:判斷設備現在工位,根據設備正常時所設定的各工位時間,時間到,根據以前做的齒輪旋轉方向進行轉動,轉動一圈(齒輪上只有一顆磁鐵)或半圈
❸ 6.米家凈水器1000G出水TDS呈現由低往上升再 降低的現象的原因是
ro膜的脫鹽率不正常。
影響凈化水tds高低的主要因素是ro膜的脫鹽率,一般家用ro膜的脫鹽率在95%左右。ro膜安裝不到,o型圈密封不嚴,導致一部分濃水進水凈水,也會導致凈水tds升高。
傳統的反滲透凈水器,制水結束後濃水或自來水殘留在ro膜內,由於離子交換的原因,凈水器剛開始產生的凈化水tds也會偏高。
❹ 001×7和201×7的陰陽離子交換樹脂,陰床出水PH10.0左右、電導率39左右,陽床PH2.8左右、電導率933左右
是陽床+陰床的一級除鹽系統吧?一級除鹽陰床出水口電導應該小於10個。內按照你現在提供的陰床出容水PH值在10左右的話,我分析應該是陽床出口問題了。陽床樹脂出水漏Na,導致陰床交換完氯根離子和硫酸根離子後,出水形成NaOH,所以陰床出水PH會偏高。正常情況下,用戶都不會對陽床出水口進行監測,但現在由於樹脂行業非常混亂,部分樹脂廠家為了提高無序惡性的低價競爭實力,改變樹脂生產工藝乃至偷工減料,很多用戶購買那些低價的陽樹脂後,導致陰床出水乃至混床出水出問題,而大部分用戶很少會去關注陽床是否出問題,因為設備本身也不對陽床出水口進行監測。
建議方法:
1)對陽床入水口與出水口水質的TOC進行檢測對比,如果出水口TOC比入水口還高,說明你們購買的陽樹脂有問題;
2)對陽床出水的Na離子進行監測,如果高於正常值,說明陽床樹脂再生不徹底,具體再生方法請看附件內容。
如有問題歡迎追問。
❺ 全自動鈉離子交換器樹脂洗不幹凈出來的水是好的是怎麼回事
樹脂產水不達標的因素:
1、 如果進水的水質不符合廠家的進水標準的話,就會造成產水不達標的現象。
2、 水經過離子交換樹脂時的流速也有可能會導致產水不達標,如果原水經過離子交換樹脂的流速太快,離子交換樹脂還沒有將水中的雜質完全吸附,原水就已經過了離子交換樹脂,直接產水,出現產水不達標的現象。
3、 離子交換樹脂在使用之前需要進行預處理,如果沒有進行預處理的話,可能離子交換樹脂內會含有一些雜質,也有可能會導致產水不達標。
4、 離子交換樹脂在使用一段時間後,離子交換樹脂的吸附能力會達到飽和,產水不達標可能是因為離子交換樹脂吸附能力已經飽和,所以無法吸附水中的雜質。
5、 離子交換樹脂在再生時,如果使用的再生劑質量不好,或者再生劑中含有大量的鐵離子,對離子交換樹脂造成鐵污染,導致離子交換樹脂無法正常工作,所以導致產水不達標。
6、 離子交換樹脂再生之後,如無以上幾種情況,那麼可能是離子交換樹脂的吸附能力已經無法吸附雜質了,也就是離子交換樹脂的使用壽命已經耗盡,所以產水不達標。
❻ 陰離子交換樹脂老化後的表現,陰床出水比原來突然減少一半,停床時不顯硅,但停運幾個小時後再運行硅特
陰床樹脂老化後,樹脂交換容量和交換能力都進一步下降,正常投運時,離子達到一種動態平衡,當停運一段時間,再投運時,吸附在樹脂官能團上的離子會出現一個時間段的集中釋放,這個時候,電導率和硅都會出現比進水還要高的現象,這是正常的,一般停運後繼續投運時,需要沖洗一段時間,待產水指標穩定後再投用。
陰樹脂老化一般是因為有機物污染和硅污染引起,有機物污染是因為原水中的有機物逐漸污染樹脂引起,其表現為:1)陰樹脂顏色變深;2)陰樹脂工作交換容量下降;3)出水電導率增大;4)出水PH值降低;5)出水二氧化硅含量增大;6)再生清洗水量增加。
防止有機物污染的基本措施是在水處理系統前置預處理中,盡量去除有機物成分,最好採用抗有機物污染能力更強的陰樹脂,比如大孔陰樹脂比凝膠陰樹脂要好,甚至更應該考慮採用丙烯酸系陰樹脂替代苯乙烯系的陰樹脂,比如我們公司生產的213在眾多地表水作為原水的用戶使用中,反映出很好的運行數據,不但有機物污染陰樹脂情況根本得到改善,而且周期制水量提高了30-50%,最主要是因此降低了水汽中的氫電導指標(因為有機物穿透後,進入鍋爐加熱後,分解為有機酸,從而引起水汽H電導偏高)。有機物污染的陰樹脂可以採用鹼性鹽法復甦(10%的NaCl+4-6%的NaOH混合再生溶液),混合液加溫至40度以上,結合壓縮空氣擦洗,最後一倍再生液浸泡8小時以上,效果最佳。
硅污染更多時候是用戶再生不充分引起,樹脂失效後沒有及時再生或者每次再生不徹底,都會引起陰樹脂硅中毒現象。一般採用稀的溫鹼溶液浸泡溶解,鹼液的濃度為2%,溫度40度。污染情況嚴重時,可使用加溫至40度的4-5%的NaOH溶液循環清洗處理。
希望以上回答能幫助你解決疑問。個人自1996年從事離子交換樹脂技術型的銷售工作以來,親身經歷了國內離子交換樹脂用戶的發展過程,其實說實話,目前國內的用戶生存現狀已遠遠不及上世紀90年代,究其根本原因,最主要的還是用戶持續多年的低價中標法,導致更多離子交換樹脂生產企業為了滿足低價競爭而採用偷工減料的生產工藝,或者是一味的追求降低生產成本,套用回收化工原料,導致樹脂質量在近10幾年來不升反降。而用戶現場運行工況(包括原水水質,運行設備的負荷等)也出現了較大的惡化,但在這期間,因為供應商感覺只有低價才具備最大的競爭力,所以技術交流和服務,尤其是技術應用研究方面,出現了一個斷檔真空期,這是國內整個離子交換樹脂行業發展史的悲哀,也是因為盲目的低價中標制度導致國內用戶最最得不償失的一個階段。真心希望國內市場能夠理智的面對問題本身,而不是一邊是崇洋媚外(殊不知,眾多洋品牌提供的產品,原本就是國內貼牌包裝,乃至是一些小廠貼牌包裝),一邊又認為國內企業不講誠信,產品質量不佳。試問,您如此的「作」(國內供應商採用低價中標和盲目推崇洋品牌,可以唯一指定洋品牌),能有什麼好下場呢。
以上純為肺腑之言,不妥之處望諒,別無他意。