❶ 幾年前廠里的EDI設備產水電阻降了很多,整體設備沒有做過任何變動,一直正常運行。有人知道什麼情況嗎
產水電阻低,首先你要看下是否是模塊的相關參數出了問題:
1. 流過模塊的水流量是否過大或過小;
2. 濃水、淡水、極水的壓力差是否正確;
3. 設備回收率是否過高;
4. 運行電壓是否過高或過低。
一般這類情況,需要重新調節淡水、濃水、極水的進出水口壓力,滿足壓力和壓差設計要求;重新調節流量到合理的設計參數,滿足回收率要求;同時調節EDI模塊電壓到合理數值。
如果以上沒有問題,在你電源沒有問題的情況下,就是模塊本身出了問題:
1. 模塊濃水室離子膜表面結垢或堵塞;
2. 模塊扭矩過小;
3. 模塊淡水室樹脂完全失效。
這種情況需要按照相應規則對模塊進行清洗、調整扭矩、再生等操作。
接觸最多的是伊樂科的EDI的模塊,設備出問題的幾率很小,出了問題按照這些辦法基本都能解決。
❷ 西門子EDI模塊產水出水只有8兆歐姆,,電流和電壓都很高,,哪個高手幫忙解決一下
原因一般情況下至少有以下幾種:
1.EDI進水的反滲透出水電導率是不是比較高,如回果比較高,說明反滲透設備答需要清洗或者更換反滲透膜了。因為EDI對進水要求比較嚴格,如果進水電導率高,導致EDI模塊脫鹽能力下降,所以電阻率升高。
2.EDI使用了多少時間了?如果使用年限超過3年,需要更換EDI模塊里的陰陽樹脂和陰陽膜。
3.EDI電流是否正常,需要進行微調。
4.在EDI進水之間是否正常添加了鹼來調節水的PH值,因為RO出水PH值比較低,偏弱酸性,而EDI模塊在PH值大於7時脫鹽率比較高,所以需要調整計量泵加鹼量。
❸ EDI產水經過管路有很大下降
既然EDI出水穩來定沒有問題,電阻率源下降毫無疑問是在出水後的管路或水箱中受到二次污染了。
有時候下降明顯有時候不明顯,是不是這10米左右的管路存在閥門不嚴,或者水箱氮封失效,超純水接觸到了空氣?
檢查一下是否管路存在死角?
核子級樹脂在進水為4-5兆的情況下,很快就失效了,出水電阻率掉下來還不順理成章。
建議仔細排查管路,有條件的話多設幾個點分析,看問題出在哪一段。
另外:超純水管道用PVDF是最合適的,SS316L和CPVC也有人用過。UPVC的話可能會有溶出物,因廠家質量而異,不好斷言。
附:如果說水箱、閥門處都沒有問題,水在管道即發生衰減,那麼應該是UPVC管道的問題。EDI出水電阻率16兆,水的溶解性很強,建議檢測一下衰減後的水質,尤其是鉛離子。
EDI產水TOC達到40ppb不算什麼問題(進水要求CO2<8ppm)。(一級電子超純水的TOC要求是20ppb,二級要求是100ppb)。當然,如果在EDI後加上紫外去TOC那麼混床的表現會更加穩定。
❹ 投葯調節PH值造成EDI產水電阻突然下降怎麼辦
1.產生的原因:
反滲透純水設備產水進行調pH值、除Co(向反滲透產水投加NaOH),加葯泵故障或管路泄內漏,加的NaOH量少,pH值低容會直接影響EDI的產水質量,使產水電阻突然下降。
2.改進措施:
檢查NaOH加葯泵和加葯管路,出現故障,及時修復並切換各用加葯泵。
❺ EDI 產水流量變小了怎麼辦整套系統運行都沒有做變動,突然就有個模塊流量變小了。
EDI 產水流量變小了怎麼辦?整套系統運行都沒有做變動,突然就有個模塊流量變小了。EDI 產水流量變小了怎麼辦?整套系統運行都沒有做變動,突然就有個模塊流量變小了。
❻ EDI超純水設備模塊出現故障的原因有哪些
1.EDI模塊在長期在大電流小流量的情況下運行,導致積聚的熱量不能夠散發,專而造成EDI接近兩極的屬膜片發熱變形,濃水壓差增大,影響產水水質與水量;
2.EDI模塊長期沒有保養,膜片和通道結垢,進出水壓差增大,也會造成產水水質下降,電壓上升,電流不能調節,導致最後無法使用;
3.當EDI設備停機時,沒有對EDI模塊進行採取保護措施,以及運行過程長期不做保養,導致EDI的膜片和通道滋生有機物,進出水壓差增大,造成產水水質下降,電壓上升,電流無法調節,最終無法使用;
4.EDI模塊系統手動運行時,在缺水狀態下加電,直接導致膜片和樹脂的發熱碳化,清洗無效,無法使用;
5.在清洗過程中,採用的清洗、消毒葯劑,而導致EDI樹脂損壞和破碎,進出水壓差增大,造成產水水質和水量全部下降;
6.電流電壓超出額定值或人為誤操作,系統維護管理不當,沒有遵守EDI模塊的使用條件;
7.EDI進水前無精密過濾器,直接導致異物堵塞EDI通道,進出水壓差增大,造成產水水量嚴重下降,清洗無效。
❼ 最近我們電廠幾十台EDI模塊有一台產水電阻突然很低,其他都是好的。所有參數都正常,有人知道為什麼嗎
EDI模塊的污染主要分為硬度、金屬氧化物、有機物和生物污染四種。若發現EDI模塊壓內差增大、產水,濃容水或極化水流量減小、電壓增大或產水水質降低,則預示著EDI模塊可能產生了污染,下面小編來講一下具體故障的分析檢測方法。
產水電阻率低原因分析
1、可以分析如下運行情況:各模塊的平均電流;各模塊的實際電流;淡水室和濃水室的壓力;流量過低;運行情況隨時間變化的趨勢。
2、可以分析檢測儀表:電極常數;校驗;溫度補償;探頭接線;儀表接地;取樣流經探頭的流量太小而導致取樣很差。
3、可以分析進水以下參數:電導率;pH;CO2;硅含量;硬度;檢查反滲透設備情況;對水質作實驗室分析。
產水電導率大於進水電導率原因
1、一個或多個模塊電極反向:濃水室反向進入淡水室;立即停止EDI系統運,並檢測原因。
2、濃水室壓力大於淡水室壓力。
3、電流增加,產水水質反而下降原因
離子交換膜損,例如:熱損壞;機械損壞。
EDI模塊發生故障應及時分析及時檢測,避免對EDI的系統造成損壞進而產生更大的損失。
❽ 影響EDI產水水質的主要因素有哪些
純水一號水處理為您分析影響超純水設備運行的主要因素有。 1.進水電導率影響 在保證其他回條件不變的前提下答,隨著原水電導率的上升,脫鹽效果變差。這是因為進水電導超過一定范圍後,模塊的工作區間往下移動,乃至再生區消失,工作區穿透
❾ 引起EDI模塊故障的主要原因有哪些
引起EDI模塊故障的主要原因有哪些?
1、EDI模塊長期在大電流,小流量運行,積聚的熱量得不到散發,造成EDI接近兩極的膜片發熱變形,EDI濃水壓差增大,水質和水量都不同程度的下降;
2、EDI模塊長期沒有清洗保養或是EDI模塊進水鈣鎂超標,EDI的膜片和通道結鈣鎂垢,進出水壓差增大,造成產水水質下降,電壓上升,電流無法調節,最終無法使用;
3、EDI模塊長期沒有清洗保養或長期停機沒有保護,EDI的膜片和通道滋生有機物,進出水壓差增大,造成產水水質下降,電壓上升,電流無法調節,最終無法使用;
4、採用不合理的清洗和消毒葯劑,直接導致EDI樹脂損壞和破碎,進出水壓差增大,造成產水水質和水量全部下降;
5、EDI系統手動運行時,在缺水狀態下加電,直接導致膜片、樹脂以及EDI膜塊硬體燒毀,清洗無效,無法使用;
6、EDI進水前無保安濾器,直接導致異物堵塞EDI通道,進出水壓差增大,造成產水水量嚴重下降,清洗無效;
7、前處理不佳(軟化器,亞硫酸添加系統,RO等)、控制系統故障/失靈(安全聯鎖裝置,低流量保護的問題) 、不適當的系統設計(RO 初期產水未排放)等;
8、預處理活性炭失效,EDI膜塊進水余氯超標,造成EDI模塊樹脂氧化,進出水壓差增大,電阻率下降、出水量下降。
❿ 最近我們電廠幾十台EDI模塊有一台產水電阻突然很低,其他都是好的。所有參數都正常,有人知道為什麼嗎
公司有一台超純水設備,最近發現EDI模塊電導率持續不斷的往下降從6兆歐降到2兆歐,是很平緩的下。看補充
降,開機運行接近一個小時左右當電阻率達到一個峰值後約6兆歐開始平緩的往下降,一般降到2兆歐,沒有穩定的趨勢。這該怎麼解決?補充一下,EDI是進口的sonwpure LLC 公司的XL-300-R,進濃水壓力0.2MPA,進水壓力零,出水流量500LPM,出濃水流量200LPM,出濃水,出水壓力均為零。一級反滲透電導8.8左右,二級反滲透電導6.5左右,一二級反滲透的流量和電導都很穩定。有人說是計量泵加入的氫氧化鈉影響了電阻率,到底是什麼情況呢?請專業人士解答 展開
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EDI模塊的污染主要分為硬度、金屬氧化物、有機物和生物污染四種。若發現EDI模塊壓差增大、產水,濃水或極化水流量減小、電壓增大或產水水質降低,則預示著EDI模塊可能產生了污染,下面小編來講一下具體故障的分析檢測方法。
產水電阻率低原因分析
1、可以分析如下運行情況:各模塊的平均電流;各模塊的實際電流;淡水室和濃水室的壓力;流量過低;運行情況隨時間變化的趨勢。
2、可以分析檢測儀表:電極常數;校驗;溫度補償;探頭接線;儀表接地;取樣流經探頭的流量太小而導致取樣很差。
3、可以分析進水以下參數:電導率;pH;CO2;硅含量;硬度;檢查反滲透設備情況;對水質作實驗室分析。
產水電導率大於進水電導率原因
1、一個或多個模塊電極反向:濃水室反向進入淡水室;立即停止EDI系統運,並檢測原因。
2、濃水室壓力大於淡水室壓力。
3、電流增加,產水水質反而下降原因
離子交換膜損,例如:熱損壞;機械損壞。
EDI模塊發生故障應及時分析及時檢測,避免對EDI的系統造成損壞進而產生更大的損失