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污水處理cn比的意思

發布時間:2025-01-24 16:55:14

Ⅰ 一些常見的電鍍污水處理問題

電鍍生產過程中的高用水量以及排放出的重金屬對水環境的污染,極大地制約了電鍍工業的可持續發展。傳統的電鍍廢水處理工藝成本過高,重金屬未經回收便排放到水體中,極易對生物造成危害。
電鍍重金屬廢水治理技術的現狀
傳統的電鍍廢水處理方法有:化學法,離子交換法,電解法等。但傳統方法處理電鍍廢水存在如下問題:
(1)成本過高——水無法循環利用,水費與污水處理費占總生產成本的15%~20%;
(2)資源浪費——貴重金屬排放到水體中,無法回收利用;
(3)環境污染——電鍍廢水中的重金屬為「永遠性污染物」,在生物鏈中轉移和積累,最終危害人類健康。
採用膜法技術處理電鍍廢水典型工藝如下:
採用膜法技術為電鍍廢水處理提供完美解決方案,促進電鍍工業技術升級。其主要特點:
(1) 降低成本——水與貴重金屬循環利用,減少材料消耗
(2) 回收資源——貴重金屬回收利用
(3) 保護環境——廢水零排放或微排放
針對我國家目前電鍍行業廢水的處理現狀進行統計和調查,廣泛採用的電鍍廢水處理方法主要有7類:
(1)化學沉澱法,又分為中和沉澱法和硫化物沉澱法。
(2)氧化還原處理,分為化學還原法、鐵氧體法和電解法。
(3)溶劑萃取分離法。
(4)吸附法。
(5)膜分離技術。
(6)離子交換法。
(7)生物處理技術,包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化學法、植物修復法。
希望能夠幫助到您。

Ⅱ 如何計算一個地區污水收集率,已知人口15000,當地供水能力為1000噸,請教各位專家,謝謝!

算污水規模的情況下,是日均用水量乘污水收集率。在完全分流的情況下,不影專響到污水收集率。總屬的用水規模並沒有變。污水收集量還是一樣的。污水處理 http://www.longpai.com.cn/chanpin/Default_7_1.html龍派(河南)水暖環保有限公司專業高效生產水處理設備、中水回用設備、污水處理設備、凈水處理設備、供水設備、換熱器設備及其工程等一條龍服務的專業化環保研究、開發、推廣、應用、咨詢、服務以及環保工程項目承包建設、為一體的高新技術投資開發環保型工程公司。

Ⅲ 氨氮超標原因和解決辦法

一、有機物導致的氨氮超標
筆者曾處理過CN比小於3的高氨氮污水,在脫氮工藝要求CN比達到4~6的情況下,需要添加碳源以提高反硝化效率。當時使用的碳源是甲醇,由於甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇流入A池,導致曝氣池泡沫過多,出水COD和氨氮顯著上升,系統崩潰。
分析:大量碳源進入A池,反硝化無法利用,隨後來到曝氣池,底物充足,異養菌在有氧環境下大量繁殖,消耗氧氣和微量元素。由於硝化細菌是自養型,代謝能力較弱,氧氣被其他細菌爭奪,無法形成優勢種群,硝化反應受限,氨氮濃度上升。
解決辦法:
1. 立即停止進水,進行悶爆處理,內外迴流連續開啟。
2. 停止壓泥,以保持污泥濃度。
3. 若有機物引起非絲狀菌膨脹,可投加PAC提高污泥絮性,投加消泡劑消除沖擊泡沫。
二、內迴流導致的氨氮超標
內迴流導致的氨氮超標,筆者遇到兩種情況:內迴流泵出現電氣故障(現場跳停仍有運行信號)或機械故障(葉輪脫落),以及人為原因(內迴流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。
分析:內迴流問題可歸結為有機物沖擊。缺乏硝化液迴流,A池僅有少量外迴流帶來的硝態氮,整體呈現厭氧狀態。碳源只能水解酸化,而不會完全代謝為二氧化碳釋放。大量有機物進入曝氣池,導致氨氮濃度升高。
解決辦法:
內迴流問題易於識別,可通過數據和趨勢判斷。初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低至0,PH降低等。解決方法分三種情況:
1. 及時發現問題並檢修內迴流泵。
2. 內迴流導致氨氮升高,檢修內迴流泵,停止或減少進水進行悶爆。
3. 硝化系統崩潰,停止進水悶爆,如有條件且情況緊急,可投加類似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。
三、PH過低導致的氨氮超標
筆者遇到過PH過低導致的氨氮超標,原因有三種:
1. 內迴流過大或內迴流處曝氣過度,導致大量含氧量高的水進入A池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被氧化,嚴重影響了反硝化效率。因為反硝化能補償硝化反應代謝掉的鹼度的一半,缺氧環境破壞導致鹼度生成減少,PH降低,硝化細菌適宜的PH范圍,硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況一些同行可能會遇到,但很少從這方面尋找原因。
2. 進水CN比不足,反硝化不完整,產生的鹼度少,導致PH下降。
3. 進水鹼度降低,導致PH持續下降。
分析:PH值降低導致氨氮超標,實際中發生的頻率較低,因為PH連續下降是一個過程,運營人員通常在未找到問題時已經開始加鹼調節PH。
解決辦法:
1. 發現PH連續下降時,開始投加鹼維持PH值,然後分析原因。
2. 如果PH過低導致系統崩潰,筆者接觸過PH在5.8~6的狀況下,硝化系統尚未崩潰,但需及時補充PH,首先將系統PH補至正常水平,然後悶爆或投加同類型污泥。
四、DO過低導致的氨氮超標
筆者運營的污水是高硬度廢水,容易結垢。曝氣器運行一段時間後,曝氣頭常堵塞,導致DO無法提升,氨氮升高。
分析:曝氣作用是充氧和攪拌,曝氣頭堵塞影響兩種功能,硝化反應是有氧代謝,需要曝氣池溶氧適宜的環境才能正常進行。DO過低導致硝化受阻,氨氮濃度上升。
解決辦法:
1. 更換曝氣頭,尤其是硬度低、操作問題導致的堵塞可考慮此法。
2. 改用大孔曝氣器(適用於氧利用率低、風機餘量大的企業)或射流曝氣器(適用於硬度高的污水,尤其是需要動力流體的情況)。
五、泥齡導致的氨氮超標
目前筆者遇到過兩種情況:
1. 壓泥過多,導致氨氮升高。
2. 污泥迴流不均衡,兩側系統污泥迴流相差過大,導致污泥迴流少的一側氨氮升高。
分析:壓泥過多和污泥迴流過少都會導致污泥泥齡降低。因為細菌都有世代期,SRT(污泥停留時間)低於世代期,細菌無法在系統中聚集,形成不了優勢菌種,對應的代謝物無法去除。一般泥齡是細菌世代期的3-4倍。
解決辦法:
1. 減少進水或悶爆處理。
2. 投加同類型污泥(通常與1、2一起使用效果更佳)。
3. 如果是污泥迴流不均衡導致的問題,在保證正常系列運行的情況下,將部分污泥迴流到問題系統。
六、氨氮沖擊導致的氨氮超標
氨氮沖擊通常發生在工業污水或工業污水進入生活污水管網的系統中。筆者之前遇到的情況是上游汽提塔控制溫度降低,導致來水氨氮突然升高,脫氮系統崩潰,出水氨氮超標,污水處理現場氨味特別濃。
分析:氨氮沖擊目前尚無明確解釋,筆者分析氨氮沖擊是因為水中游離氨(FA)過高導致的。盡管FA對AOB(氨氧化細菌/亞硝酸細菌)影響較弱,但當FA濃度在10~150mg/L時開始對AOB產生抑製作用,而FA對NOB(亞硝酸鹽氧化細菌/硝酸菌)影響更敏感,FA在0.1~60mg/L時對NOB產生抑製作用。硝化反應是由亞硝酸菌和硝酸菌共同完成的,亞硝酸菌的抑制直接導致硝化系統崩潰。
解決辦法:保證PH值的情況下,同時進行以下三種方法效果更佳、更快:
1. 降低系統內氨氮濃度。
2. 投加同類型污泥。
3. 悶爆處理。
七、溫度過低導致的氨氮超標
這種情況多發生在北方無保溫或加熱的污水處理廠。因為水溫低於硝化細菌適宜的溫度,而且MLSS沒有因冬季代謝緩慢而提高,導致氨氮去除率下降。
分析:細菌對溫度的要求低於人類,但也有底線。尤其是自養型的硝化細菌,工業污水中這種情況較少,因為工業生產產生的廢水溫度不會因環境溫度變化而大幅波動。但生活污水水溫基本上受環境溫度控制,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低於細菌代謝所需的溫度,導致細菌休眠,硝化系統異常。
解決辦法:
1. 設計階段將池體做成地埋式(適用於小型的污水處理)。
2. 提前提高污泥濃度。
3. 進水加熱,如有勻質調節池,可在池內加熱,波動較小,如果直接進水,可使用電加熱或蒸汽換熱或混合加熱來提高水溫,需要精確控制進水溫度的波動。
4. 曝氣加熱,較為少見,目前未遇到過。實際上,鼓風曝氣時溫度已升高,如果曝氣管能承受,可考慮加熱壓縮空氣來提高生化池溫度。

Ⅳ 污水處理的CN比中的N是氨氮還是總氮

污水處理的CN中的N是總氮

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