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煤泥水處理加葯機有啥作用

發布時間:2024-12-16 16:53:02

㈠ 聚丙烯醯胺的作用范圍

1、水處理領域

水處理包括原水處理、污水處理和工業水處理等。在原水處理中與活性炭等配合使用, 可用於生活水中懸浮顆粒的凝聚、澄清。用有機絮凝劑丙烯醯胺代替無機絮凝劑, 即使不改造沉降池, 凈水能力也可提高 20%以上;

在污水處理中, 採用聚丙烯醯胺可以增加水回用循環的使用率, 還可用作污泥脫水; 工業水處理中用作一種重要的配方葯劑。聚丙烯醯胺在國外應用最大的領域是水處理, 國內在此領域的應用正在推廣。

2、採油中的應用

聚丙烯醯胺是一類多功能的油田化學處理劑,廣泛用於石油開採的鑽井、固井、完井、修井、壓裂、酸化、注水、堵水調剖、三次採油作業過程中, 特別是在鑽井、堵水調剖和三次採油領域。聚丙烯醯胺水溶液具有較高的粘度, 有較好的增稠、絮凝和流變調節作用, 在石油開采中用作驅油劑和鑽井泥漿調節劑。

3、造紙領域

聚丙烯醯胺在造紙領域廣泛用作助留劑、助濾劑、均度劑等以提高紙張的質量、料漿脫水性能、細小纖維及填料的留著率,減少原材料消耗及對環境的污染,用作分散劑,可改善紙的均勻度。

4、醫用材料

聚丙烯醯胺凝膠可用作非凝血酶原粒化劑,外科,隱形眼鏡原料,微膠囊的外層包復料,並用作製造高質量的止血拴,婦女衛生巾及小兒尿布等。粒度幾百微米到幾十微米的聚丙烯醯胺可用於色譜填料(例如凝膠色譜柱填料) ,可有效地分離細胞色素等球形蛋白質。

5、其他行業

食品行業,用於甘蔗糖、甜菜糖生產中蔗汁澄清及糖漿磷浮法提取。酶制劑發酵液絮凝澄清工業 ,還用於飼料蛋白的回收、質量穩定、性能好,回收的蛋白粉對雞的成活率提高和增重、產蛋無不良影響。

合成樹脂塗料,土建灌漿材料堵水,建材工業、提高水泥質量、建築業膠粘劑,填縫修復及堵水劑,土壤改良、電鍍工業、印染工業等。

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聚丙烯醯胺作用原理

1、絮凝作用原理:PAM用於絮凝時,與被絮凝物種類表面性質,特別是動電位,粘度、濁度及懸浮液的PH值有關,顆粒表面的動電位,是顆粒阻聚的原因加入表面電荷相反的PAM,能使動電位降低而凝聚。

2、吸附架橋:PAM分子鏈固定在不同的顆粒表面上,各顆粒之間形成聚合物的橋,使顆粒形成聚集體而沉降。

3、表面吸附:PAM分子上的極性基團顆粒的各種吸附。

4、增強作用:PAM分子鏈與分散相通過種種機械、物理、化學等作用,將分散相牽連在一起,形成網狀

㈡ 洗煤廠,循環水作用

寧夏煤業集團公司太西洗煤廠始建於1983年9月,設計能力為年人選原煤210萬t,於1986年9月1日正式投產。該廠是寧夏回族自治區利用地方煤炭資源優勢,發展外向型經濟,為把汝箕溝礦區建成我國的無煙煤出口基地而配套建成的無煙煤洗選加工廠,現已成為我國優質無煙煤出口和洗選加工基地之一。該廠生產的多種粒度規格、灰分等級的「太洗」牌無煙精煤,具有低灰、低硫、低磷、高發熱量、高含碳量、高比電阻、高塊率、高化學活性、高機械強度的優良品質。
一、現行工藝流程該廠原設計跳汰主、再選工藝流程見圖I,煤泥水處理系統見圖2。

二、原設計煤泥水系統存在的問題
原設計煤泥水系統主要存在以下問題:
1.循環水濃度高。撈坑溢流直接進入φ30m濃縮機,由於原煤中-0.5mm細泥含量最高可達到20%以上,灰分高達20%,現有過濾設備技術落後,致使大量煤泥積聚,洗水濃度增高,循環水濃度最高時達290g/L,直接影響選煤的正常生產,嚴重時污染精煤,使產品質量無法保證。
2.浪費煤泥資源。煤泥直接落地,低價銷售,造成資源浪費,影響經濟效益。
3.環境污染。煤泥直接落地,不僅佔用了場地,而且會造成環境污染。
三、煤泥水處理系統工藝流程改造方案論證
由於上述原因,特別是由於洗水濃度高而影響生產,太西洗煤廠於1996年著手對煤泥水處理系統進行改造,決定增建浮選車間,在對3種草擬的方案進行反復論證、完善後,最終確定了浮選工藝流程設計。
1.A方案
該方案採用常規浮選工藝,撈坑溢流經濃縮漏斗濃縮後進人浮選機浮選,精礦由過濾機回收,尾礦人φ30m濃縮機,濃縮機底流用壓濾機回收,溢流作為循環水。
該方案主要有以下問題:
(1)濃縮漏斗的工藝效果差。現有兩台濃縮機的沉降面積為1413m。,撈坑沉降面積為140m。,而濃縮漏斗的沉降面積僅50.4m2(4台),與濃縮機沉降面積無法相比。因而濃縮漏斗濃縮效果較難保證,如果將其作為緩沖漏斗,則4台浮選機的處理能力無法滿足實際生產需要。
(2)方案未考慮撈坑跑粗時對壓濾環節的影響。
(3)未涉及產品水分對精煤質量的影響。
2.B方案
該方案將現有兩台耙式濃縮機中的一台用作濃縮浮選人料,另一台作浮選尾礦濃縮用。分級旋流器和高頻篩回收的粗煤泥與浮選精礦一起進過濾機脫水,浮選設備則採用尚缺乏工業試驗的大型浮選柱。
該方案存在以下問題:
(1)浮選人料濃縮機的濃縮效果難以保證,一旦煤泥性質變化,則後果十分嚴重。另外,採用一台濃縮機處理人料(特別是對於細粒煤泥),溢流直接作為循環水是否可行,尚缺乏相應的試驗數據。
(2)對原煤資料的選取有失偏頗。從現場多年積累的資料和實踐經驗看,粗煤泥的灰分不穩定,隨原煤質量的波動,最低灰分小於6%,最高灰分在10%以上,如果只採用分級旋流器和高頻篩回收粗煤泥,不進行任何分選,難於保證精煤質量。
(3)投資不合理。按照該方案設計,70%的煤泥不通過分選而直接採用高頻篩回收,兩台新式浮選柱造價166萬元,足夠買4台浮選機,如此高的投入僅用來處理30%的煤泥,投資不盡合理。
3.C方案
該方案採用濃縮分級浮選工藝,撈坑溢流經現有φ12m濃縮機處理後,底流人浮選機浮選,精礦用過濾機回收;溢流經1台φ30m濃縮機濃縮後採用浮選柱對其進行浮選,精礦用壓濾機回收,尾礦用另1台φ30m濃縮機濃縮後人壓濾機回收。盡管該方案考慮了現場的實際情況,但仍因某些原因未採用。
其主要原因是:
(1)大型浮選柱的工業應用效果尚無實例作證。
(2)壓濾精煤水分高,粒度細,無法與其他精煤均勻配混,冬季產品凍結問題無法解決。
(3)分級浮選使系統變得復雜,投資加大,缺乏相應的經濟技術比較。
4.技改方案
根據太西洗煤廠的實際情況,綜合上述3種方案優劣,經反復論證,於2001年元月確定了浮選流程最終設計方案(圖3)。

四、投產後情況及改進措施
太西洗煤廠浮選車間於2001年5月建成投產。該系統採用2台xJM-s16型浮選機和2台XJX-T12型浮選機,浮選人料用弧型篩進行粒度把關,精礦過濾回收,尾礦則由濃縮機濃縮後採用壓濾機回收.
1.投產後的情況
(1)浮選機。兩台XJX-T12型浮選機,設計單機礦漿通過量350m 3/h,實際通過能力為250m3/h:兩台XJM—S16型浮選機,設計單機礦漿通過量500m3/h,實際通過能力僅300m 3/h左右。
(2)φ30m濃縮機。2台φ 30m濃縮機的濃縮效率為η1=23.13%,η2=25.60%,濃縮效率較低。
(3)過濾機。3台GP72型過濾機單機處理能力約12t/h;一台加壓過濾機,處理能力約45t/h。基本能滿足要求。
(4)壓濾機。2台340m2壓濾機單循環處理能力為6t;2台500m2壓濾機單循環處理能力8.8t,可滿足系統要求。
(5)洗水不平衡。由於過濾機溢流進入撈坑,溢流中的葯劑,對撈坑的沉降效果產生不利影響,同時也增加了葯劑損失。浮選精礦沖水為清水,由於用水量較大,造成生產中洗水不平衡。
2.工藝流程調整及設備的改造
針對浮選系統實際運行中存在的問題,對工藝系統和所選設備進行了調整:①對濃縮入料添加葯劑,加速其沉降,提高濃縮效率;②將濾液打人浮選人料,使葯劑復用,提高浮選速度和效果;③控制浮選系統清水使用量,提高精礦濃度,使洗水相對穩定和平衡;④調整浮選加葯點,使葯劑提前發生作用,加大浮選通過量;⑤將2台xJX-T12型機械攪拌式浮選機改造為FJCRl2-4型噴射浮選機,提高了單機處理能力。
五、結論
經過調整和改造,4台浮選機的礦漿通過能力由1100m 3/h提高到2000m 3/h,既節約了投資,而且降低了浮選成本2.74元/t,其中:噸煤葯劑成本降低1.11元,電耗減少1.63元,為系統能力的進一步提升奠定了基礎,為跳汰洗選創造了良好條件。
經測定,循環水濃度穩定在5g/L以下,整個系統數量效率達95.56%,其中跳汰主選數量效率達96%以上,再選數量效率85%以上,浮選效率達86%以上,最終精煤產率比改造前提高了6-7個百分點,月綜合產品水分由9.5%下降為8%以下,年增利潤300萬元以上。

㈢ 煤泥水怎麼處理

洗煤水概況
洗煤廢水是煤礦濕法洗煤加工工藝的工業尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂,給礦區附近的環境造成了嚴重的污染。洗煤廢水已是煤炭工業的主要污染源之一,越來越受到人們的重視。洗煤廢水特別穩定,靜置幾個月也不會自然沉降,因此處理非常困難。在不進行任何適當處理的條件下排入外環境,無疑將對地表水、地下水及地貌環境的安全造成危害。我國從60年代就開展了這一方面的研究工作,但始終沒有研究出比較有效的處理方法。
洗煤水的來源
洗煤業的「三廢」包括煤泥、煤矸石、洗煤業廢水(煤泥水)三部分,其中,洗煤業廢水(煤泥水)是危害最大,也是最難處理的。目前,洗煤業常用洗煤工藝方法有:跳汰洗煤工藝方法和重介洗煤工藝方法。在洗煤過程中,均利用水作洗煤介質。洗煤用水量大,洗煤後產生煤泥水量也大(排放系數一般為每噸精煤產生29(噸煤泥水)。煤泥水含眾多污染物質,排入外環境,對地表水和地下水都將造成一定污染。
為此,我國廣大選煤工作者不斷研究,探討煤泥水處理過程中的沉降、濃縮、澄清、過濾、壓濾等固液分離的機理和實踐,同時開發出一批新型、高效煤泥水處理及煤泥脫水回收設備,大大改善了選煤廠的生產條件,提高了選煤廠技術經濟指標。

㈣ 煤礦礦井下含煤泥的污水要用什麼設備去處理

洗煤水處理設備工作原理:

懸浮液經進料管從螺旋體出料口進入轉鼓,在高速旋轉產生的 離心力作用下,比重較大的固相顆粒沉積在轉鼓內壁上,與轉鼓作相對運動的螺 旋葉片不斷地將沉積在轉鼓內壁上的固相顆粒刮下並推出排渣口。分離後的 清液經液層調節板開口溢流出轉鼓。螺旋體與轉鼓之間的相對運動(即為差速 轉)是通過差速器來實現的,其大小由輔電機來控制,從而實現了離心機對物 料的連續分離過程。

洗煤污水脫泥離心機性能特點:主要部件採用優質碳鋼或不銹剛製造。推料器採用特殊耐磨措施,可鑲裝硬質合金耐磨瓦或堆焊硬質合金保護層。採用擺線針輪差速器、雜訊小、承載能力強。單機結構緊湊,佔地2-3平方米,運行平穩。能自動卸料、連續操作,工人只需操作動力櫃便可,干凈衛生。對物料的適應性廣,能分離的固相粒度范圍較廣(0.005~2mm),在固相粒度大小不均勻時能照常進行分離。 加葯情況視物料而定,一般情況下不用加葯,節約成本。根據行業選擇材料,離心機可選用304,316不銹鋼材質製造,特殊行業可採用防爆電機。

這個設備主要是把固體和液體分離,俗稱固液分離設備(離心式脫水機、卧螺離心機)

洗煤污水處理設備,洗煤廢水處理機產品特點

1、自動化操作、省時省力、維護方便;

2、機械性能優、佔地面積小;

3、污泥的脫水、效率高、處理量大;

4、多重區域脫水、脫水能力強、污泥餅含水率低;

5、能耗低、運行費用低、振動小、噪音低;

6、設備可連續運轉、操作方便;

7、可靠的運轉性能;優異的防腐性能;成熟的應用技術;公司獨有的耐磨技術應用,設備的使用壽命長;

㈤ 陰離子聚丙烯醯胺的功能特點

陰離子聚丙烯醯胺,由於它具有:
1、
澄清凈化作用;
2、
沉降促進作用;
3、
過濾促進作用;
4、
增稠作用及其它作用。
在廢液處理、污泥濃縮脫水、選礦、洗煤、造紙等方面,能夠充分滿足各種領域的要求。
洗煤廢水處理方案:
選煤廠對煤泥水的處理一般情況下採用「旋流器-濃縮機-壓濾機(煤泥沉澱池)」處理工藝。一般情況下都是采購機高分子絮凝劑(聚丙烯醯胺)。高分子絮凝劑與煤泥微粒或煤泥膠體接觸作用,中和了煤泥表面的電性,降低表面能,使煤泥微粒凝聚沉澱。聚丙烯醯胺的分子量一般在百萬之間,不同粒度組成的煤泥水要選用不同分子量的絮凝劑。聚丙烯醯胺可以分為陰離子型聚丙烯醯胺,陽離子聚丙烯醯胺和非離子型聚丙烯醯胺三種類型。在使用聚丙烯醯胺進行水處理的時候,要保證類型與煤泥水的pH值相吻合,陰離子聚丙烯醯胺的適於偏鹼性煤泥水,陽離子聚丙烯醯胺的適於偏酸性煤泥水,陰離子型和陽離子型聚丙烯醯胺混合使用,煤泥水絮凝沉澱效果更好。
特點:
1、
水溶性好,在冷水中也能完全溶解。
2、
添加少量本陰離子聚丙烯醯胺產品,即可收到極大的絮凝效果。一般只需添加0.01~10ppm(0.01~10g/m3),即可充分發揮作用。
3、
同時使用陰離子聚丙烯醯胺產品和無機絮凝劑(聚合硫酸鐵,聚合氯化鋁,鐵鹽等),可顯示出更大的效果。

㈥ 煤礦為什麼會有地下水處理

一、 概述
煤炭在我國能源結構中佔70%以上,煤炭開采過程中排放大量廢水,若不經處理直接排放,勢必對環境造成嚴重污染,同時造成水資源的大量浪費,無法實現循環經濟的目標。據統計我國40%的礦區嚴重缺水,已制約了煤炭生產的發展。西北礦區多處於山區,水資源更為缺乏,地表水又多為間歇性河流,枯洪水季節流量相當懸殊,常年流量稀釋能力差,排入河流的污水造成嚴重污染。因此,開發、管理、利用好煤礦水資源,對煤炭工業可持續發展具有重要意義。
1、煤廢水污染嚴重

據包括10多位院士在內的專家學者鑒定通過的一項課題研究表明,山西每年挖5億噸煤,使12億立方米的水資源受到破壞。這相當於山西省整個引黃河水入晉工程的總引水量。專家呼籲,應當從技術、人才、資金投入和經營機制等多方面解決這一世紀難題,幫助山西省等煤炭主產區擺脫「產煤致旱、因煤致渴」的困擾。

這項關於山西省煤炭產業可持續發展的研究表明,山西省採煤造成嚴重的水資源破壞,加劇了水資源短缺問題。這項課題研究表明,山西每挖1噸煤損耗2.48噸的水資源。每年挖5億噸煤,使12億立方米的水資源受到破壞。這相當於山西省整個引黃工程的總引水量。因此,這對於山西這個人均水資源量僅佔全國平均水平不到五分之一的地區來說是個非常嚴重的問題。

目前,由於煤炭開采對地下水系破壞非常嚴重。據統計,山西採煤對水資源的破壞面積已達20352平方公里,佔全省總面積的13%。山西省大部分農村人畜吃水靠煤系裂隙水,而煤礦開采恰好破壞了該層段的含水層。據統計,全省由於採煤排水引起礦區水位下降,導致泉水流量下降或斷流,使近600萬人及幾十萬頭大牲畜飲水嚴重困難。

2、煤炭採掘業廢水治理技術問題

99%的採煤項目廢水沒有進行治理,從主觀上應該說是環保監管不力。從客觀上說是我們環保部門對採煤項目廢水治理技術持謹慎態度。採煤廢水治理技術多如牛毛,那種技術最適用、工藝最成熟、操作管理最方便、投資最省、運行費用最低,一直是我們環保部門在尋求的。由於採煤廢水復雜多變,在同一礦井廢水中,同時含有鐵、錳等重金屬,硫、氟、氯等非金屬及有機污染物和懸浮物,有的礦井廢水呈弱酸性(如織金縣珠藏、鳳凰山等),再就是即使是同一礦井,所采層不同,廢水性質也不同,甚至是差別很大。這就給煤礦廢水治理技術的選用帶來很大的困難。通常情況是某一技術只能有效處理某一污染物,不可能把所有超標的污染物都處理好。一個煤礦不可能投入很多資金對污染物進行單項處理,這就是採煤廢水治理在技術上的難點。有的業主自行修了一兩個池子,把礦井廢水往池子一放,就是對廢水進行處理了。事實上不是這樣簡單,可能連懸浮物也處理不了,金屬和非金屬就更不可能處理了。

3、煤礦廢水處理要求

1.1煤礦廢水包括礦井涌水、煤場和矸石場淋溶廢水等。在進行處理前,應先委託地區環境監測站進行監測,以監測資料作為廢水處理工程設計的依據。DFMC煤礦廢水治理技術和成套設備是目前經實踐證明的實用技術,50萬噸以下、小時涌水量50m3以下的煤礦可採用此技術和設備。對於酸性煤礦廢水還需新增設備和葯劑。煤礦廢水經處理達標後盡可能循環使用,循環使用率不低於50%,經處理後排放的廢水列為總量控制指標進行考核。

1.2新建煤礦必須執行「三同時」規定,試產三個月必須申請地區環保局驗收,驗收達標的發給排污許可證,不達標的停產治理。

1.3原有煤礦分期分批進行治理,2005年50%左右的原有煤礦治理完工並通過達標驗收。列入家2005年治理計劃的煤礦不治理的,依法予以處罰;治理不達標的,停產治理。治理計劃由各縣市環保局商煤炭局提出,報地區環保局綜合平衡後以治理計劃下達執行。

表1 某A煤礦廢水處理監測結果 單位:mg/l

指標 排放

標准 處理前

濃度 超標倍數(倍) 處理後

濃度 比排放標准低(%) 懸浮物 70 258 2.7 11.5 83.6 鐵 1 2.58 1.6 0.68 32 硫化物 1 2.8 1.8 0.5 50 COD 100 281.9 1.8 7 93 錳 2 0.13 未超標 0.1 —

表2某B煤礦廢水處理監測結果單位:mg/ l

指標 排放

標准 處理前

濃度 超標 倍數 (倍) 處理後

濃度 比排放標准低(%) 懸浮物 70 318 3.5 4.5 93.6 鐵 1 2.28 1.3 0.74 26 硫化物 1 3.21 2.2 0.5 50 COD 100 228.4 1.3 18.8 81.2 錳 2 0.37 未超標 0.18 — 1.4、煤礦廢水中鐵含量高,如濃度大於100mg/l,其處理設備投資和運行費用將要增加。因為鐵含量過高,要達到1mg/l的排放標准,一級除鐵是不行的,必須三至四級除鐵。

1.5、酸度高的煤礦廢水應使達標(6~9)。

1.6、煤礦要對煤場、矸石場進行硬化處理,建導流溝,把因大氣降水產生的這一部分淋溶水引入廢水處理系統進行處理。

1.7、 預防事故和自然因素引起的非正常排放

為預防因降暴雨致使廢水次理池溢流,工程設計必須考慮廢水處理池有足夠的容積。為防止事故性排放,必須建事故調節池。四、煤礦生活廢水處理要求洗煤廠和煤礦生活廢水處理採用深圳開發研製的微型生活廢水處理裝置進行處理。生活廢水經處理達標後可排放。五、煤礦廢水治理技術選用

實踐證明是可行的 DFMC煤礦廢水治理技術和成套設備可選用。未經試點的技術只能試點,不能推廣。經試點並由A地區環境監測站監測、提出監測報告,從治理效果、投資、運行費用等全面評價後由地區環保局決定是否推廣。

二、廢水主要處理技術

我國煤礦礦井水處理技術起始於上世紀70年代末,大多污水治理工作都只停留在為排放而治理。然而回用才是當今污水治理發展的必然趨勢,將防治污染和回用結合起來,既可緩解水源供需矛盾,又可減輕地表水體受到污染。現國內使用的處理技術主要有:沉澱、混凝沉澱、混凝沉澱過濾等。處理後直接排放的礦井水,通常採用沉澱或混凝沉澱處理技術;處理後作為生產用水或其它用水的,通常採用混凝沉澱過濾處理技術;處理後作為生活用水,過濾後必須再經過除酚等對人體有害物質及消毒處理;有些含懸浮物的礦井水含鹽量較高 ,處理後作為生活飲用水還必須在凈化後再經過淡化處理。三、礦井水處理回用的條件

1、礦井廢水的產生及特點

煤礦礦井廢水包括:煤炭開采過程中地下地質性涌滲水到巷道為安全生產而排出的自然地下水,井下採煤生產過程中灑水、降塵、滅火灌漿、消防及液壓設備產生的含煤塵廢水。因此,它既具有地下水特徵,但又受到人為污染。礦井廢水的特性取決於成煤的地質環境和煤系低層的礦物化學成分,其中井田水文地質條件及充水因素對於礦井開采過程礦井廢水的水質、水量有決定性的影響。因此,對礦井廢水處理要考慮開采過程中水質、水量的變化。某礦區M煤礦礦井廢水水質取礦井正常排水時井口水樣,結果見表1。

M煤礦礦井廢水污染物監測表

表1 單位:mg/L

序號 監測項目 日均值濃度范圍 序號 監測項目 日均值濃度范圍 1 肉眼可見物 微粒懸浮物 9 總氮 5.600~5.854 2 PH值 8.41~8.55 10 砷(ng/L) 3.4~5.2 3 CODcr 66.4~131.7 11 總磷 0.085~0.104 4 硫化物 1.09~1.67 12 糞大腸菌 260~393 5 懸浮物 360~500 13 銅 0.0207~0.0294 6 酚 0.006~0.051 14 鉛 -- 7 BOD5 14.10~24.73 15 鎘 -- 8 LAS 0.198~0.220 16 鋅 0.0381~0.0407

通過網路調查和資料查找,收集了多年來某礦區有關礦井水和地下水的化驗數據資料,以及環境監測站監測數據(表1)綜合分析,該煤礦礦井廢水含煤泥為主要懸浮物,有機物略有超標,糞大腸菌群超標,揮發酚超標。

2、礦井廢水回用途徑

煤礦礦井水處理後可作生產用水或生活用水,礦井生產用水主要是井下採掘設備液壓用水、消防降塵灑水,生活用水主要是沖廁、洗浴水以及深度處理後用於飲用水。水質標准分別為:

a、防塵灑水《煤礦工業礦井設計規范》(GB50215-94)

SS≤150mg/L,粒徑d<0.3mm;PH值為6~9;大腸菌群≤3個/L。

b、空壓機、液壓支柱用水水質SS≤10~200mg/L,粒徑d <0.15mm;硬度(碳酸鹽)2~7mg/L;pH值為6.5~9;濁度<20。

c、礦井洗浴水水質達到《地表水環境質量標准》(GB3838-2002)的Ⅲ類水體標准。

d、中水水質達到《生活雜用水水質標准》(CJ/T 48-1999)。

5、生活飲用水達到《生活飲用水衛生標准》(GB5749-85)。

四、處理工藝

從上表可知,M煤礦礦井廢水處理工程的設計處理能力為800~1000m3/d,處理後作為生產和生活用水,採用混凝反應、過濾、活性炭吸附及消毒工藝,流程見圖1。

圖1礦井廢水處理工藝流程

礦井廢水由井下排水泵提升至灌漿水池,部分用於黃泥灌漿,其餘廢水自流進入曝氣池,氣浮除油後進入斜板沉澱池進行初步沉澱,由提升泵提升進入混凝沉澱設備,同時加入混凝劑,經過斜管沉澱後,將絮狀物沉澱到底部而被去除,清水從上部溢流出水自流進入砂濾罐,出水自流進入清水池,清水池前投加二氧化氯進行殺菌消毒。砂濾罐的反沖冼水自流進入污泥池,上清液自流進入曝氣池,以提高礦井廢水資源的利用率。出水若用作生活用水,則砂濾罐出水進入活性炭吸附裝置處理後流入清水池用作生活用水。

五、主要處理單元

1、預沉池曝氣

礦井廢水中含有少量的有機物,通過曝氣接觸氧化去除廢水中的有機物。另外,井下液壓支柱等設備產生少量油類,通過氣浮除油,使廢水中油類達標。

2、混凝沉澱

煤礦礦井水主要污染物為懸浮物,處理懸浮物主要採用混凝沉澱法,用鋁鹽或鐵鹽做混凝劑,混凝劑混合方式採用管道混合器混合。混凝沉澱裝置採用倒喇叭口作為反應區,水流在反應區中流速逐漸降低,使廢水和混凝劑葯液的反應在反應器中逐漸全部完成。完全反應的廢水流出反應區後開始形成混凝狀物質,經過布水區進入斜管填料,由於斜管填料採用PVC六角峰窩狀填料,利用多層多格淺層沉澱,提高了沉澱效率。將絮狀物沉澱到底部而被去除,清水從上部溢流排出。

3、砂濾凈化

礦井廢水經混凝沉澱後,水中還含有較小顆粒的懸浮物和膠體,利用砂濾設備將懸浮顆粒和膠體截留在濾料的表面和內部空隙中,它是混凝沉澱裝置的後處理過程,同時也是活性炭吸附深度處理過程的預處理。砂濾罐為重力式無閥濾池,採用自動虹吸原理達到反沖洗,不需要人工單獨管理,操作簡便,管理和維護方便。砂濾罐通常採用不同等級的石英砂多層濾料。

4、活性炭吸附

該煤礦礦井廢水主要含有揮發酚,酚類屬於高毒物質,它可以通過皮膚、粘膜、口腔進入人體內,低濃度可使細胞蛋白變性,高濃度可使蛋白質沉澱。長期飲用被酚污染的水源,會引起蛋白質變性和凝固,引起頭暈、出疹、貧血及各種神經症狀,甚至中毒。處理中水用作生活飲用水,必須用活性炭吸附裝置處理。活性炭的比表面積可達800~2000m2/g,具有很強的吸附能力。該裝置採用連續式固定床吸附操作方式,活性炭吸附劑總厚度達3.5m,廢水從上向下過濾,過濾速度在4~15m/h,接觸時間一般不大於30~60min。隨著運行時間的推移,活性炭吸附了大量的吸附質,達到飽和喪失吸附能力,活性炭需更換或再生。

5、消毒

廢水中含有一定的病菌、大腸菌群,處理後回用於洗浴時,若不經過消毒,對人體皮膚傷害嚴重。所以礦井廢水處理後作為生活用水必須經過消毒處理,本工藝採用二氧化氯消毒,現場用鹽酸和氯酸鈉反應產生二氧化氯,二氧化氯無毒、穩定、高效、殺菌能力是氯的5倍以上。

六、處理工藝特點

1、以上可知A煤礦礦井廢水處理工程是根據礦井水水質特點確定工藝技術參數,採用一次提升到混凝沉澱裝置,再自流進入後續各處理構築物,出水水質穩定可靠,動力設備較少,能耗較低。

2、採用混凝沉澱裝置與砂濾罐相結合的工藝技術,主要處理構築物採用組合式鋼結構,具有佔地面積小、使用壽命長、工程投資省、工藝簡單、操作管理方便、運行成本低等特點。砂濾罐設計採用重力式無閥濾池,反沖洗完全自動,操作管理方便。

3、該煤礦礦井廢水處理系統實現了自動加葯、自動反沖洗的全過程監控,包括電控系統、上位監控系統和儀表檢測系統。儀表檢測系統包括加葯流量、處理流量 、水池液位和加葯箱液位、進水和出水濁度等連續自動檢測。

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