『壹』 有機廢水處理過程中,怎樣提高厭氧塔的效率
可以的再降低的。停留時間一般可以控制在15h~30h
『貳』 污水處理厭氧塔的處理效率急聚下降怎麼辦
1、控制進水水量,間歇進水;
2、適當投加營養物,投加比例按COD:N:P=200:5:1;
3、冬天來回了,如果是中溫厭答氧控制進水水溫在30℃以上,35攝氏度最佳;
4、PH控制在6.8-7.2 。
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『叄』 厭氧塔處理高濃有機污水,最高COD能達多少若進水COD為10000,需停留時間為多久COD可否降至1000左右
最高的我見過有十幾萬的COD。進水COD可以很高,我也見過UASB進水時COD=30000,出水是3000的,但是停留時間比較久,有48-72h。你這種情況要先做實驗,至少先做小試,分析污水中由什麼物質,B/C是在什麼范圍內才好確定。理論上COD從10000降低到1000是可行的。
『肆』 怎樣增加厭氧塔處理能力
那你要先說明你那是什麼工藝呀
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『伍』 亞硫酸氫鈉進入厭氧塔,對厭氧生物有何影響
回答
亞硫酸氫鈉進入厭氧塔,對厭氧生物有何影響?
化學 污水處理 污水
『陸』 厭氧塔處理高濃有機污水,最高COD10000!最多能去除多少!要用多大的塔!
看你的運行參數是怎麼樣的咯,還有行業廢水的性質。像你這樣COD1萬的,如果是易生化的話,厭氧部分去除率應該可達到50%-80%左右
『柒』 污水處理厭氧塔處理效率集聚下降該怎麼辦
1、控制進水水量,間歇進水;
2、適當投加營養物,投加比例按COD:N:P=200:5:1;內
3、冬天來了,如果容是中溫厭氧控制進水水溫在30℃以上,35攝氏度最佳;
4、PH控制在6.8-7.2 。
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『捌』 關於污水處理中厭氧塔設計的計算方式
看到你有兩個三相分離器我就知道你選擇的工藝是IC反應器,糾正你的概念:污泥專區就是反屬應區。
要計算三相分離器、反應區和沉澱區的大小還有布水器、沼氣管等的設計,這個比較麻煩,你還是需要找一些計算例題和文獻資料來看才行,這里是講不了這么詳細的。
『玖』 進入厭氧塔的污水,pH值會升高嗎
為什麼是升高呢,厭氧塔除去一部分COD,BOD及氨氮等,但學生物知識應該知道,大多厭氧微生物顯然是無氧呼吸,無氧呼吸產物有什麼? 個人以為變化范圍不大,但不是升高;而是低,弱酸性
『拾』 厭氧塔上面三項分離器對水質有沒有影響
首先:厭氧三抄相分離器就是一種襲主要用於生物污水處理中的上流式厭氧污泥床反應器(UASB),用以分離消化氣、消化液和污泥顆粒的機器,能夠凈化污泥顆粒,在集氣室的上部還要設置消泡噴嘴之後,就可以處理污水有嚴重的泡沫問題,還能盡可能地減少和防止氣室產生和積聚大量的泡沫和浮渣 而且採用十分優質的材質,能夠有效的解決問題。
三相分離器是國內使用最多的,其主要問題有:(1)水流經過角形擋板之間的狹縫時截面變小,流速增大,由於固相的沉澱與氣、水為同一流道,導致固相沉降運動受上向高速水流沖擊,分離效果變差;
(2)為減小流速,一方面限制反應池的上向流速,導致池截面增大,另一方面增大角形擋板之間的空隙,導致氣相的分離效率下降、分離器高度增加。
因此,三相分離器設計不好,會對水質造成影響,如果固液分離不到位,出水懸浮物增多,如果氣液分離不到位,則氣體收集不好。